我的250小四轴,装的apm2.8,之前全部调好了,很好飞,今天无聊想试试把pid调下,看看效果,然后随便调了一下,然后忘记断开连接就直接关了地面站,之后通电,对频,因为我的jj动力太足了,20%油门就起飞了,所以我就想试试调节油门通道的舵量试试,调到了70%,解锁,加油门,然后机子就不停地抖抖,根本无法自稳,无奈又调回原来的pid,控也恢复原来的参数,但是,再次试飞也还是一样,不断地抖动,根本无法自稳,之后又调低pid,还是不行,一直抖,之后无奈又重新刷了最新的固件,加速度计,遥控,罗盘,电调,全部重新校准了,上电,还是老样子,今天早上试飞都好好的,非常稳,几乎是垂直起飞,然后就是因为做了以上的步骤就完全无法起飞了,求教是什么原因???
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