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累死了,以后再也不搞5轴

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楼主
发表于 2013-1-8 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5轴之ab轴由于机械误差大,我使用了编码器步进末端闭环,谁知道软件不支持,还得自己写单片机软件,自己焊接电路板,电路板搞错,就烧芯片报废,花钱事小,一大堆麻烦事,太花时间精力了,要不我可以提早几个月弄好了。。。。。

真想把ab轴拆下来报废。。。

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沙发
发表于 2013-1-8 18:28 | 只看该作者
挺住你就胜利了。
3
发表于 2013-1-8 18:29 | 只看该作者
俺知难而不进,玩到4轴就不进步了。看来俺是正确滴。
4
发表于 2013-1-8 18:39 | 只看该作者
高人,一定要挺住
5
发表于 2013-1-8 18:54 | 只看该作者
有时间我也玩
6
发表于 2013-1-8 18:55 | 只看该作者
坚持就是胜利
7
发表于 2013-1-8 18:58 | 只看该作者
挺住你就胜利了
8
发表于 2013-1-8 19:21 | 只看该作者
兄弟,要挺住啊。支持你继续。
9
发表于 2013-1-8 19:48 | 只看该作者
挺住,玩的是个乐趣,失败也不气馁。
10
发表于 2013-1-8 19:53 | 只看该作者
机械误差具体是哪方面,我看论坛做5轴的不少,应该不会有问题吧,反倒软件方面难度不小
11
发表于 2013-1-8 20:23 | 只看该作者
直接换捷波减速机, 否则你加编码器也没用, 动态抖动回差编码器不能调整的
12
 楼主| 发表于 2013-1-8 20:25 | 只看该作者
lyw888 发表于 2013-1-8 19:53
机械误差具体是哪方面,我看论坛做5轴的不少,应该不会有问题吧,反倒软件方面难度不小

电机是通过减速机再连接同步带减速。。最少也有2-3度松动。
13
 楼主| 发表于 2013-1-8 20:26 | 只看该作者
大尾巴dog 发表于 2013-1-8 20:23
直接换捷波减速机, 否则你加编码器也没用, 动态抖动回差编码器不能调整的

使用加大摩擦力的办法来解决。。。
14
发表于 2013-1-8 20:33 | 只看该作者
hzs_1002 发表于 2013-1-8 20:26
使用加大摩擦力的办法来解决。。。

你太自我了, 看看别人怎么弄的5轴参考下吧,


一个宽50MM 的2手捷波减速也就200元左右,

你定做同步轮 + 同步带 也要100来块, 体积还大回差又大力矩又小, 何必折腾,

机械这东西永远是一分钱一分钱货的。  

15
发表于 2013-1-8 20:44 | 只看该作者
报废吧,重做个
16
 楼主| 发表于 2013-1-8 20:49 | 只看该作者
本帖最后由 hzs_1002 于 2013-1-8 20:51 编辑
大尾巴dog 发表于 2013-1-8 20:33
你太自我了, 看看别人怎么弄的5轴参考下吧,

转轴有50mm




17
发表于 2013-1-8 20:56 | 只看该作者
hzs_1002 发表于 2013-1-8 20:25
电机是通过减速机再连接同步带减速。。最少也有2-3度松动。


减速机不知是哪种,普通齿轮的没什么精度可言,越用越差,同步带减速没什么经验不知道怎样
18
发表于 2013-1-8 21:06 | 只看该作者
本帖最后由 大尾巴dog 于 2013-1-8 21:16 编辑



下面图片来自 QB老大的博客,

源地址 http://blog.sina.com.cn/headertec

19
发表于 2013-1-8 21:19 | 只看该作者



001.jpg (58.37 KB, 下载次数: 3)

001.jpg
20
发表于 2013-1-8 21:30 | 只看该作者
没这么夸张吧...
我1个月前刚刚重新拾起这个项目,这段时间内板子重做了3次,
现在基于pcie+fpga的板子已经调通了~

不过下面软件的事情还有很多就是了~
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