本帖最后由 jieems 于 2013-5-11 15:17 编辑
历时两天,自己做MWC飞控,组装机架,简单调试。
测试的时间,居然一下飞了起来!
飞控部分: arduino uno R3 开发板 + 10DOF 传感器
开发板和传感器连接完成
机架部分: 仿DJ450机架 XXD2212 KV1000 电机 1045浆 好盈20A 四合一电调 3S2200mha电池
组成完成 刚去楼顶试了下,一次起飞。信心满满的!
还不会控制,飞的时间把楼顶的塑料桶都打出一个洞。
明天有空再调下PID,找个空地飞次录下视频!
2013年5月7号 今天中午调了下PID,感觉对四轴的影响不大。
找了找原因可能是我的四轴震动太大导致,我用的10DOF 是 GY-80,源码里没找到相应陀螺仪的低通滤波。
在这里要谢谢 爵爷 的提醒,下午在淘宝又买了仿APC1047桨和子弹头桨夹。
2013年5月10日:
第一次飞行,不会控制结果炸机!
2013年5月11日:
昨天炸机修复后!
现在的问题是四轴总是向一边斜是什么问题,不能定在一点不动!
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