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大通兔机问题

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楼主
发表于 2019-2-15 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

         刚刚买的兔机,最近飞发现开了全自稳模式下,飞几分钟后陀螺仪方向错误,必须修很大的舵量才能飞稳。不然就飞丢了,几次都强行降落。
请教各位大神,这是参数没调好还是飞机飞控出问题了?
感谢各位大神指点一二。

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沙发
发表于 2019-2-15 22:50 | 只看该作者
我的也这样我的是3分钟后,有高手回答吗?
3
 楼主| 发表于 2019-2-15 23:04 | 只看该作者
等待阳光 发表于 2019-2-15 22:50
我的也这样我的是3分钟后,有高手回答吗?

看来遇到问题不止我我一个我就放心了
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4
发表于 2019-2-15 23:07 | 只看该作者
tiny7x有同类问题过来凑热闹
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 楼主| 发表于 2019-2-15 23:10 | 只看该作者
难道是中奖了?
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6
发表于 2019-2-15 23:19 | 只看该作者
这款飞机应该设计问题引起的,是振动引起的
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7
发表于 2019-2-16 00:55 | 只看该作者
问下,兔机动力足吗,大概百分之几的油门能悬停?
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 楼主| 发表于 2019-2-16 01:14 | 只看该作者
wyfyjc 发表于 2019-2-16 00:55
问下,兔机动力足吗,大概百分之几的油门能悬停?

40左右吧,没仔细休息过

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9
发表于 2019-2-16 07:47 | 只看该作者
震动问题,陀螺仪太灵敏,减震不够好。解决方法:飞手动。哈哈哈。或者做好减震工作。
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 楼主| 发表于 2019-2-16 08:49 | 只看该作者
年二 发表于 2019-2-16 07:47
震动问题,陀螺仪太灵敏,减震不够好。解决方法:飞手动。哈哈哈。或者做好减震工作。

本来就是买来入门用的,直接飞手动会不会太倔强了,除非家里有矿才敢直接学习手动
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11
发表于 2019-2-16 09:05 | 只看该作者
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发表于 2019-2-16 09:36 | 只看该作者
检查一下,可能是螺旋桨坏了一小块。
13
 楼主| 发表于 2019-2-16 12:36 | 只看该作者
炸的惨 发表于 2019-2-16 09:36
检查一下,可能是螺旋桨坏了一小块。

螺旋桨没问题,换新的一样,不是经常发生,偶尔会出现。
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14
发表于 2019-2-16 15:45 | 只看该作者
这个机架设计不合理,
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发表于 2019-2-16 15:45 | 只看该作者
飞着飞着后面就自觉掉下去了
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发表于 2019-2-16 15:56 | 只看该作者
这款塑料机明显结构不够强,同样购买了同款机子的朋友也说抖得厉害,根本不行
17
发表于 2019-2-16 16:13 | 只看该作者
电池没安装在重心处 另外电池不能超重,最好用原配电池,如果电池超重机子即使全自稳也会漂移
18
发表于 2019-2-17 00:36 | 只看该作者
开动态滤波,滤波频率调小点,pid也要调一下
19
发表于 2019-2-17 09:28 | 只看该作者
我参照兔蛋的3.40调整了一下滤波器就好很多了

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20
发表于 2019-2-17 09:30 | 只看该作者
可能是你安装接收机的时候 螺丝上的太紧 飞控减震垫效果不好了
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