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1,安装双倍橡筋,紧拉方式安装,测试失速特性。
5次浅失速,恢复良好。
3次深失速,能恢复,能感觉到机翼受力大。
做好准备之后,爬高到大约100米,拉到正前方,彻底进入螺旋。
有3到4周的标准正尾旋,处于失控状态。
推油门,拉反舵,改出失败,有点慌。
拉油门到底,切入增稳模式,副翼居中,方向舵少量反舵,升降舵推杆到底,无效。
切入线传模式,小油门,所有杆居中,忽然停止螺旋,状态恢复。
高度降到了大约50米左右,确实有点紧张了。
但看螺旋下滑的角度,机身仍然和地面角度不到40度,
似乎即使拍在地面上的损失也不会太离谱,又有点安心了。
转两圈定定神之后又来了一次进入螺旋,这次的螺旋过程中,机身和地面角度似乎有60度多。
在增稳模式下顺利改出。
在飞行中,状态稳定之后调整遥控器EndPoint,副翼升降舵改为75%,方向舵改为60%。
操控的稳定性提高很多,有把握在线传模式和RTL模式下交给任何人操作了。
测试定点飞行。
进入定点之后油门自动控制,感觉有点大了。下次连上地面站改小一点。
缺省参数下,MD塞斯纳可以维持稳定盘旋,而SW1680因为机身大很多,机身已经大角度侧倾,其转弯半径仍然很难维持那么小。
有三次出现机身状态的大幅度改变,但飞控仍然能够控制住状态,不需要人工干预修正。
下次连上地面站,需要把定点盘旋的半径增大60%左右。
两块电池,4S4250和4S5300。
根本停不下来。
BB电压报警器设置3.7报警。
一个半小时都听不到BB,猛推油门都听不到。
下次飞,需要注意遥控器的电压了。
一共飞6个起落。
第一次左手抛,大油门的时候有点Hold不住。
后面五次右手抛,出手之后有下沉,每次都接近地面,都能在擦地之前拉起来。
其中一次拉起出现大幅度俯仰振荡,发现是因为当时是在纯手控模式下,人工诱导振荡。
所有6次降落是有史以来最完美的。
每次都能做到完全的机身停稳,翼尖完全不擦地面。
翼尖安装的车门防擦条没有用到。
机腹照片可以看到机腹的窄窄的层板。
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