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楼主: axnzero
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APM看上去不错,尝试做一套

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 楼主| 发表于 2014-2-15 16:30 | 只看该作者
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RTL模式测试5次。
降落完美。
半径3。

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902
 楼主| 发表于 2014-2-15 16:55 | 只看该作者
失控保护功能,启用测试。
桌面测试显示正常。

903
 楼主| 发表于 2014-2-16 10:38 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-2-16 11:58 编辑

在APM中,开启失控保护,设定RTL模式。

测试各状态下,关闭遥控器之后的系统反应:
锁定状态:无反应。
激活状态:怠速运转中,1秒之后进入锁定,电机停转,地面站显示:失控保护Fail Safe。
定高状态:无GPS信号,1.5秒之后自动切换进入Land,然后自动锁定。
定高状态:有GPS信号,1.5秒之后自动切换进入RTL,开始执行返回和降落动作,然后自动锁定。
定点状态:有GPS信号,1.5秒之后自动切换进入RTL,开始执行返回和降落动作,然后自动锁定。

这样的设定可以在一定程度上避免在地面时,误操作关控所带来的意外起飞。
赞叹APM设计的严谨和周到。

同时顺便观察到:
在GPS未完成锁定时,遥控器切入Loiter、RTL等依赖于GPS的状态,飞控自动拒绝,维持原状态。
估计:
在定点状态,如果GPS信号丢失,飞控可能会自动切换到定高,或者Land状态。







904
 楼主| 发表于 2014-2-16 11:44 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-2-16 11:45 编辑

乾坤圈,测试失控保护。
起飞、切入定高模式、悬停高度2。
约5秒左右,突然出现机体晃动,随即筷速翻扣。
落地断桨一根,无其他损失。

事故分析:
飞控板表面凝水,数据异常,导致姿态误判,剧烈动作,翻扣。
教训:
飞行要看湿度。

DJI的自紧桨越用越喜欢,太方便了。



905
 楼主| 发表于 2014-2-16 22:54 | 只看该作者
资料汇编:
以色列赫尔墨斯无人机

302.jpg (37.32 KB, 下载次数: 30)

302.jpg

303.jpg (50.33 KB, 下载次数: 26)

303.jpg

304.gif (146.19 KB, 下载次数: 28)

304.gif
906
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:41 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-2-17 14:44 编辑

魔改3DR电源模块。
去掉二极管,增加7805稳压管,增大电容从220u到470u。


优点:承受更大电流,电压输出更稳。
缺点:重量增加2克,电压输出低于5.8V标准值,需要手动修调电压测量参数。


305.jpg (214.5 KB, 下载次数: 32)

305.jpg

306.jpg (186.76 KB, 下载次数: 23)

306.jpg
907
 楼主| 发表于 2014-2-17 15:22 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-2-17 15:33 编辑

成品
插拔XT60是个力气活。
使用垂直方式安装3DR电源模块,插拔容易多了。


307.jpg (79.27 KB, 下载次数: 23)

307.jpg

308.jpg (61.5 KB, 下载次数: 22)

308.jpg
908
 楼主| 发表于 2014-2-18 00:55 | 只看该作者
资料汇编:
注意:某些GPS的原配连线是错误的。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=892059&extra=page%3D1

才装好的APM,发现经常出现 BAD GPS POS 和BAD GPS HEALTH的错误提示,偶尔也存在不能解锁的现象。论坛搜索后发现http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=885525&highlight=这个帖子,但楼主是用的6M GPS。

APM 2.52GPS接口的定义如下:


7.jpg (104.86 KB, 下载次数: 7)
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2014-2-2 23:33 上传



8.jpg (9.58 KB, 下载次数: 7)
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2014-2-2 23:33 上传








如图接口空闲的应该是左2口。但是卖家发我的GPS接口却是这样的,空闲的是右2。



拆开GPS后发现GPS引线定义如下
2.jpg (69.66 KB, 下载次数: 6)
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2014-2-2 23:51 上传



    通过对比数据手册 3.jpg (20.51 KB, 下载次数: 7)
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2014-2-2 22:49 上传






GPS棕色线对应的为TX,绿色线对应的是RX,和前面帖子兄弟的情况一样。
问题来了,假如是按照原装插口的排线,那么GPS和APM的接口对应就是下图这个样子。

4.jpg (39.51 KB, 下载次数: 7)
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2014-2-2 23:03 上传



这种情况下数据只能从GPS向APM走,单向通信


改了接口后如下:
5.jpg (41.88 KB, 下载次数: 7)
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2014-2-2 23:03 上传



6.jpg (65.51 KB, 下载次数: 6)
下载附件
2014-2-2 23:04 上传





这样就可以双向通信了

奇怪的是两种方式APM都能搜到卫星,由于才装好机也没出去试,不知道对功能有什么影响。
较为直观的感受是按照错误的方式连线的话经常会出现GPS BAD POS 和GPS BAD HEALTH的错误提示。
而且偶尔会出现不能解锁的情况。 PS(这套APM是在淘宝最知名的店家买的,不知道是我理解错误还是怎样,欢迎大家批评指正)


我有个6M的,还没用,刚看了,原接线如楼主的一个模样,这家名气诀定是灌水的



6m.jpg (127.56 KB, 下载次数: 0)
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2014-2-3 13:31 上传






gps.jpg (144.15 KB, 下载次数: 1)
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2014-2-3 13:31 上传






909
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:07 | 只看该作者
3.0之后的新版固件对罗盘的依赖很强。
罗盘功能不正常,会带来很严重的问题。

测试外置罗盘。
数据正常。

309 外置罗盘.jpg (60.86 KB, 下载次数: 24)

309 外置罗盘.jpg
910
 楼主| 发表于 2014-2-18 12:25 | 只看该作者
外置罗盘效果显著。
对定点模式和RTL成功率有很大影响。

911
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:55 | 只看该作者
?firsttime=129[/media]
资料汇编:
MantaRay
4X直升机旋翼,拼装油动四旋翼飞行器





912
 楼主| 发表于 2014-2-19 08:20 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-2-19 08:29 编辑

APM-Phantom内部软硬件全面升级之后,测试各种模式的飞行。
仔细校准罗盘之后,飞行效果良好。
测试定点、回家模式,状态好。

首次测试关控返航。
关控之后,有2秒左右延迟,自动进入RTL模式,开始回家动作。
测试3次,状态好。

测试RTL过程中重新开控。
模式开关杆不改动时,RTL模式能够保持继续。
油门摇杆位置不移动时,升降无影响。

测试增稳模式之外的其他模式解锁、起飞。
操作手感变得和DJI-Phantom极为相似。
尤其是改为使用外置罗盘之后,水平转动的动作手感变得和DJI完全一致。
DJI         APM
姿态模式--定高
位置模式--定点
回家模式--RTL


913
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:39 | 只看该作者
APM-Phantom使用内部罗盘,在油门到顶的时候,在大电流、大磁场的影响下,角度测量误差超过45度。
换用外部罗盘,角度误差立即减小到最多2度。
效果立竿见影,偏航操纵变得干净利落。

310 内部罗盘.jpg (115.67 KB, 下载次数: 58)

内罗盘误差

内罗盘误差

311 外部罗盘.jpg (128.86 KB, 下载次数: 55)

外罗盘误差

外罗盘误差
914
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:45 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-2-19 16:48 编辑

DJI的E300套件中的电调,电源线是一根,底线做屏蔽层,产生的磁场小得多。
因此,全金属乾坤圈六轴使用内建罗盘基本能够满足需要。

在室外,运用超声波测高,进行各种地形的跟随实验。
跟随成功。
需要根据各种需要调整跟随性的灵敏度。
下次调大一些试试。
顺便测试3次RTL自动返航,落点偏差都不足1米,很满意。

增购电动起子一只:宜家品牌,做工精细,配件齐全。




312 电动螺丝起.jpg (87.5 KB, 下载次数: 51)

312 电动螺丝起.jpg
915
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:39 | 只看该作者
对比测试APM飞行模式中的“简单模式”和“超简单模式”。
“超简单模式”下,前后左右是相对起飞点的GPS位置而言。
理论上,只要拉杆,就能从“任何方向”飞回起飞点。
只要横推,就可以使飞机绕着自己转圈。

拉杆测试效果很好,飞机越过头顶5~10米之后,会筷素改变倾斜方向。
即;保持拉杆,飞机会在头顶在水平面内荡秋千。

横推产生的绕圈效果一般,转的圆圈不圆。
估计可能是因为绕圈半径不够大,在GPS定位精度的影响下,圆圈不圆。
估计如果距离达到20米以上,圆圈会比较圆。



916
发表于 2014-2-21 09:30 | 只看该作者
再顶一个

917
发表于 2014-2-21 15:59 | 只看该作者
过年忙了好一阵,没来看~楼主回来天天看你了,一口气看完最近的更新!只能说,好爽!!!
918
 楼主| 发表于 2014-2-21 21:44 | 只看该作者
资料汇编:
3.3V功率管烧掉之后的修补方案;
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=898273


前一段时间手上的APM2.52突然不能够连接Mission planer,论坛上也见到不少模友遇到这个问题,使用万用表测量了一下PESI芯片的3.3v输出引脚的电压为零,于是在网上淘了几片TPS79133DBVR芯片,但是换上以后仍然是电压输出为零,实在是找不出原因了,今天索性找了一个AMS1117-3.3V电源模块接了上去,结果问题立马迎刃而解,地面站连接成功!改动方案如下(比较难看,不过电源模块为800MA的,妈妈再也不用担心烧芯片啦)



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 楼主| 发表于 2014-2-23 17:50 | 只看该作者
大风3~4级。
外场测试 APM-Phantom的定点模式+超简单模式。
保持横滚侧推杆,终于慢慢地绕着自己飞了一整圈。

回家模式3次,成功降落,然后在大风中侧倾。
关控测试一次,到3米高度时,开始一边降低高度,一边横漂。
最终向右后方向横漂5米落地,然后侧倾,因为遇到土堆,翻扣。
APM自动进入翻扣保护状态。

MD塞斯纳测试。
彻底切掉罗盘。
手动模式、线传A模式正常,无明显差异。
比较意外的是,回家模式竟然也正常。



920
发表于 2014-2-23 18:24 | 只看该作者
顶一个
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