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楼主: johnfen
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4轴碟式模型试验

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 楼主| 发表于 2007-10-25 08:58 | 只看该作者
原帖由 大番茄 于 2007-10-24 23:49 发表
QQ:157555624


不好意思,很多年未用QQ了,一直用MSN

欢迎继续阅读楼主其他信息

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发表于 2007-10-26 16:14 | 只看该作者
原帖由 johnfen 于 2007-10-25 08:58 发表


不好意思,很多年未用QQ了,一直用MSN

刚注册了:fanjie0610@hotmail.com
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 楼主| 发表于 2007-10-26 22:35 | 只看该作者
原帖由 大番茄 于 2007-10-26 16:14 发表

刚注册了:fanjie0610@hotmail.com


我的:feng.matrix@yahoo.com.cn
有兴趣大家可以一起交流经验啊
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发表于 2007-10-28 16:01 | 只看该作者
太牛了
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 楼主| 发表于 2007-10-29 09:39 | 只看该作者
大家好像都对这个锂电芯感兴趣,我把这个电芯的放电曲线图贴出来
这个图就是用我飞的这两块电池做出来的

其实这个电池还是不错的,出厂标15C,实际连续放到20C时还有90%的能量输出
网上很多牌子的2200mAh的电池,虚标20C,其实做一下放电曲线就知道,根本就是15C的
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发表于 2007-10-29 16:35 | 只看该作者
收藏了,关注中。建议用N73手机拍摄,效果不错,文件也不大
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 楼主| 发表于 2007-10-30 11:38 | 只看该作者
发现一个问题,在试飞过程中发现随机抖动严重
用示波器分析后发现,控制程序中对接收机信号采样是8位的
每路输入实际采样结果抖动的范围在正负4%左右(示波器观察脉冲宽度比例)
4路混控后输出结果抖动更加放大
这次走了弯路,程序要重新写过了,希望其他人吸取经验
解决办法有两点:
1.将采样频率提高,并以16位存储和运算
2.在单片机内存中按输入路数加入去抖动CACHE,每路每次采样值(接收机和陀螺仪)
首先与CACHE中的历史记录做移动加权平均,经过去抖动算法后的结果再参与混控运算
CACHE的级数根据实验结果决定。原则是:
级数越多抖动越小,但控制曲线越平缓,控制量变化速度降低,延时增加,跟随性降低
级数越少抖动越大,但控制曲线越陡峭,控制量变化速度提高,延时减少,跟随性提高
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发表于 2007-10-30 12:03 | 只看该作者
ADXL202原网站公开价$8.50,折合成RMB约60元,可国内报价没有一家的零售价低于120元,俺去年想采购100只,呵呵,报价107元,俺气的!
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发表于 2007-10-30 13:10 | 只看该作者
控制部分难做,祝lz早日试飞成功!:em15:
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发表于 2007-10-30 13:28 | 只看该作者
绝对支持楼主~~~希望早日成功~~~有空可以交流一下~~~我们的已经试飞成功了~~~~
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 楼主| 发表于 2007-10-30 14:15 | 只看该作者
原帖由 狐狸 于 2007-10-30 12:03 发表
ADXL202原网站公开价$8.50,折合成RMB约60元,可国内报价没有一家的零售价低于120元,俺去年想采购100只,呵呵,报价107元,俺气的!


我去赛格问过价格,加速度传感器芯片零售至少一百多
角速度传感器(单轴陀螺仪)芯片多在300以上
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 楼主| 发表于 2007-10-30 14:17 | 只看该作者
原帖由 REDFOX119 于 2007-10-30 13:28 发表
绝对支持楼主~~~希望早日成功~~~有空可以交流一下~~~我们的已经试飞成功了~~~~


试飞成功了?前辈啊!
可以贴点照片上来,让我们可以吸取点经验啊
73
发表于 2007-10-30 17:42 | 只看该作者
电池是哪弄的哦,好好的说
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发表于 2007-10-31 19:53 | 只看该作者
这个东西我在大学时也想过,但我的想法与楼主的很不同,因为2000年时我就在北京的航展见过这东西,当时就一直在想他的原理,

我当时这样构想的,4个电机,两正转两个反转,只要电机一致性就可以了,当时没有做实验所以没有想到自转的问题,但在方向控制上我的想法跟你的想法有很有的差别,因为我认为,只要能够分别控制每一个电机的转速,方向问题也就解决了,当然我的这个想法要通过两个陀螺来实现,
但这里也有这个问题,就是陀螺出来的信号可以要再用AVR根据陀螺的信号产生一个差动的信号,来让同一轴上两个电机一个加速,一个减速
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 楼主| 发表于 2007-11-1 10:12 | 只看该作者
此次提高控制精度,将输入信号采样频率提高
单片机外部晶振8M,不分频,0.125uS
采样结果16位存储,对PWM输入信号的高电平计数采样
脉宽1ms-2ms,结果值范围在8000-16000间
为验证采样结果,将油门及方向采样的二进制高8位输出到LED上
并记录视频,图中左边8位是油门的高8位采样结果
右8位是方向的高8位采样结果,目视及示波器观察高位结果都非常稳定
低8位输出视频未拍摄,目视2进制最后3-4位是随机抖动的,换算到脉冲宽度
抖动范围在16×0.125uS=2uS,考虑到输入脉宽1ms-2ms,精度还是令人满意的

http://6.cn/watch/2401258.html







[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-11-1 13:17 编辑 ]
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发表于 2007-11-3 08:14 | 只看该作者
来晚了,来晚了,这么强的帖子到今天才看到!强烈支持楼主这样的又搞硬件平台又搞软件的玩家!:em00:
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发表于 2007-11-3 13:09 | 只看该作者
呵呵,ls的,我也是跟着你的6脚机器人过来的。
你们都是高手啊,敬仰啊!
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发表于 2007-11-3 17:41 | 只看该作者
强啊,我还得好好加油啊!
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发表于 2007-11-3 18:49 | 只看该作者
给大家推荐一个网站:http://www.playrobot.com/
这里有大家想要的传感器,为我们的梦想加油吧!!!
80
发表于 2007-11-6 11:06 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2007-11-3 13:09 发表
呵呵,ls的,我也是跟着你的6脚机器人过来的。
你们都是高手啊,敬仰啊!

呵呵,不敢当啊,我的机器人开始上视频了,还请大家多多关注!
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