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楼主: axnzero
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APM看上去不错,尝试做一套

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 楼主| 发表于 2014-1-3 22:03 | 只看该作者
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资料汇编:

副翼的用途,是通过惯性或副翼的旋翼面改变主旋翼各位置的迎角,实现方向的控制,当然,副翼也可以增加稳定性,这是纯机械模式,所以可以吸收机身的大量震动,此时的飞行风格是由发射机控制的,故你可以看见发射机上各种乱七八糟的混控.你再加个三轴陀螺仪,副翼的飞行风格和三轴的飞行风格相互抵触,造成抖舵,飞机留空姿态变态的恶心.

无副翼系统除了控制飞行风格外,通过三轴陀螺仪修正主旋翼各位置迎角实现稳定.你可以只留锁尾,无副翼不要三轴陀螺仪可以飞.但一阵风飞机就吹翻了.你可明白?操纵会极其不便.且没有三轴陀螺仪运算去处理你的命令,你一个翻滚的姿态神都救不回来.

因为无副翼少了不少机械部件,没有副翼的惯性,所以操控更为直接,因为副翼的惯性,飞机改变姿态的启动瞬间一定是有延迟的.所以无副翼的动作比有副翼来的更迅速.所以3d特级和竞速大量使用了无副翼系统.而保留飞行姿态丰满圆润的f3c却必须使用有副翼.

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发表于 2014-1-7 19:12 | 只看该作者
不错,谢谢楼主分享
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 楼主| 发表于 2014-1-7 22:50 | 只看该作者
头追和视频眼镜联合测试。
功能正常,但延迟有0.3秒左右,视野不够敞亮。
能够上下左右地观看,比固定式的和手工操作的摄像头的感觉还是要好很多。

259 Head Tracking.jpg (44.93 KB, 下载次数: 34)

259 Head Tracking.jpg
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 楼主| 发表于 2014-1-7 23:05 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-1-7 23:12 编辑

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MD塞斯那起降比较熟练了,不仅可以控制在比较窄的航线上,在接地点的前后位置上也有比较好的手感。

起降第452到455。
飞两块电池。
手抛起飞,刚翻过的红薯地降落。
3个起落,3个跟头,断一根桨,无其他损失。

本次不再是起降练习,而是用于测试外场的气流、周边参照物,以及电信基站傍边的信号干扰情况。

摸清情况之后,开始安置发射架,发射794楼的小飞机。
一次起飞成功。

存在的问题:
1,无上反角的下单翼的稳定性比较差,有横滚方向的晃动现象。
2,全动式外倾双垂尾的舵效过大,和副翼之间有负的耦合现象,会在一定的范围内出现反舵效的现象。
3,机身超重,油门必须推到头,否则很容易进入失速。

收获:
1,开伞动作机构和伞仓效果不错。
2,对高速飞机的观察和操作是正常的。
3,对反舵效和失速之类的试飞中的异常现象能够作出适当的应对。
4,对弹射类起飞的适应性表现不错。




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 楼主| 发表于 2014-1-9 20:24 | 只看该作者

资料汇编:
浅谈鸭式翼气动平衡原理
http://www.5irc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1292085


去年飞友裁军时,处于好奇相中了一架40级鸭式翼模型飞机。拿到飞机时,看成色较好,心里比较满意。但仔细打量,发现前起落架和机头罩有擦地痕迹,于是飞机会不会有什么问题的想法一闪过。
       今年初开始试飞,问题显现了。第一次飞,起飞后升降舵回中时,飞机突然俯冲,我猛拉杆,飞机擦着地皮跃起。飞行中,只能老是拉80%的杆量才能平飞。降落时选了草地,损失不大,起落架弯了。回到家后琢磨,是不是重心靠前了,于是将机头上烟盒大小的铁质配重块去掉。第二次飞,由于自认为调整了重心就没有猛拉杆,结果是飞机刚飞到跑道头就平拍在草地里。回到家后再想,觉得还是重心靠前了,于是去掉了机头的最后一个大电容做的配重块。第三次飞,情况依旧。猛拉杆后开始以70度的角度爬高,左拐弯进入二边时,只见飞机出现侧滑,机头迅速冲下,不能改出,这次彻底炸机了。
       三次失败的飞行,使我陷入久久的沉思,这可是一架成品机呀,不合格话怎会出厂呢?问题到底出在哪里呢?我下决心一定要搞明白它。几经学习归纳后,我终于找到了用简单的思路解决复杂问题的方法。虽然这些方法有一定的误差,但在实际飞行中适当作些调整,还是比较实用的。下面我就给大伙喷喷,不当之处多多指正。
       一,鸭式翼飞机的气动平衡原理。
       鸭式翼飞机和常规布局飞机的气动平衡原理是截然不同。常规布局的飞机是靠尾翼产生的是负升力来配平的,而鸭式翼飞机是靠前鸭翼产生的是正升力来配平的。飞机需要俯仰时,通过调整前鸭翼的升力大小来实现。前者就像一个人挑水,后者就像两个人在抬水。
       二,鸭式翼飞机的重心的计算。
       如果前后机翼的布局和安装没问题,飞机的重心就是能否正常飞行的关键了。
       先复习两个要用的定义:(A)焦点。焦点的含义是,在一定速度范围内,无论是单独机翼还是整架飞机,都存在一个气动力矩不随迎角变化而变化的固定点,这个固定点就叫焦点。(B)静裕度。鸭式翼飞机的重心应该位于飞机总焦点前,距离等于后主机翼平均气动弦长的8-15%,这段距离叫做静裕度。在飞机的重心置于总焦点前的情况下,飞机在纵向姿态发生变化时,前后翼能够产生自动恢复到原来平衡状态的力矩,飞机始终处于静稳定状态。反之,将不能产生自动恢复到原来平衡状态的力矩,飞机始终处于静不稳定状态。同时,重心在静裕度的范围内,如果太靠前,则飞机操纵变得迟钝,甚至出现俯冲。如果太靠后,则飞机过于灵敏,不好操纵。由此可见,鸭式翼飞机的重心要求是非常高的。
      重心的计算方法是:先算出前鸭翼的焦点,再算出后主翼的焦点,再量出两焦点的距离,再算出飞机的总焦点。最后,将重心置于飞机总焦点的前方。
     好了。下面咱们就以我这架飞机为例,一块算算它的重心位置。
    第一步,算出前鸭翼的焦点。前鸭翼是矩形翼,其焦点比较好找,在1/4弦长处。量得前鸭翼的弦长为120mm,那么120mm/4=30mm。即,前鸭翼的焦点在距机翼前缘30cmm处。
    第二步,算出后主机翼的焦点。后主机翼为多梯形翼,梯形翼和多梯形翼就难一些了。其解决的思路是,须先找到其形心,那么通过形心的弦长就是平均气动弦长。平均气动弦长的1/4处,就是该机翼的焦点。具体方法如图:



(1)。找多梯形翼的形心。我们用比较简单的作图法来求解其形心,如图。先分别找到AB、CD、EF的中点,Q、P、M,然后连接PQ和MP。在AB的延长线上取BB1=CD,在DC的延长线上取CC1=AB,连接B1C1交于S1点,过S1作HG平行与AB。同样的方法,在CD的延长线上取DD1=EF,在FE的延长线上取EE1=CD,连接E1D1交MP于S2点,过S2作JI平行与CD。连接JH、GI和S1S2。在HG的延长线上取GG1=JI,在IJ的延长线上取JJ1=HG,连接J1G1交S1S2于S点。S点即为该单边翼的形心。(2)。找平均气动弦长。过S点的弦长即为平均气动弦长。我们量得平均气动弦长为269mm。(3)。找该翼形的焦点。该平均气动弦长的1/4弦长处,就是该翼形的焦点。该平均气动弦长为269mm,那么269/4=67.25mm。最后依据该点在机身上的投影,量出到机翼最前端的距离为300mm。也即该机翼的焦点在从机翼的最前端算起的300mm处。

     第三步,算出飞机的总焦点。依据鸭式翼飞机的气动平衡原理我们可以看出,在前鸭翼的力矩等于后主翼的力矩,飞机就能保持气动平衡。前翼力臂和后翼力臂的共同起始点,就是飞机总焦点。也就是说,前鸭翼的升力乘以前鸭翼焦点到总焦点的距离得出的力矩,因该等于后主翼的升力乘以后主翼焦点到总焦点的距离得出的力矩。不过按照我们现有的条件,测算出机翼的升力是不可能的。它跟飞行速度、飞行高度、机翼安装角、翼型、空气密度等等都有关系。我们可以简单的把机翼面积看作是升力的办法来解决它。其中,后翼由于受到前翼乱流的干扰,其升力会降低,凭经验按95%计算。这样,我们就得出了简单实用的计算飞机总焦点的方法(如图)。



              我们把有关数据代入公式后,得出飞机的总焦点位于距前鸭翼焦点的434.3mm处。
第五步,算出飞机的重心位置。根据静裕度的原理,取后主翼的平均气动弦长的815%。我选11%,即269mm*11%=29.59mm,置于飞机总焦点的前方,这就是整架飞机的重心位置。
即把重心放在焦点前的29.59mm处。

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 楼主| 发表于 2014-1-9 20:24 | 只看该作者
三,对照检查。
回过头来再看我的飞机低头俯冲的原因,无怪有以下四个:1,前鸭翼升力不够。2,后主翼升力过大。3,发动机上推角过大。 4,重心严重靠前。那么问题到底出在哪里呢?我先对这架飞机进行了测量,其数据如下:前鸭翼安装角为0度,后主翼安装角为2.5度,发动机上推角为2度,重心位置是距前鸭翼焦点405mm。如图。
下面逐一对照检查:1。前鸭翼。一般情况下要求前鸭翼安装角必须大于后主翼的安装角,这样才能具备前鸭翼先失速的特性。现在前鸭翼安装角小于后主翼的安装角,这是不对的。我把前鸭翼的安装角改为3度。2。再看后主翼。原机为了提高低速飞行时的升力,后主翼安装角为2.5度,是可以理解的。但会造成主翼升力过大使飞机低头俯冲,所以改主翼安装角为0度。3。发动机上推角。鸭式翼飞机发动机有一定上推角是对的,一般应在0度和上推5度之间。鸭式翼飞机的特点是机头可以向下,但不能向上。上推角过小或是负数时会造成抬头力矩过大,机头会不断上仰直至倒扣,这是非常危险的。有一定上推角使机头向下,反而倒是安全可控的。因我的飞机存在低头俯冲的问题,所以我将发动机的上推角减小为1度。4,飞机的重心,按我的计算公式算出的重心位置与原机的重心位置基本相同,所以重心位置不作修改。如图。
通过以上修改后,开始第六次试飞(中间还不成功地飞过2次)。这次我接受了前几次急于上天,一飞就摔的教训,先在跑道上滑跑几次,看看是否正常。第三次滑跑时,当推2/3油门时飞机开始蹦蹦跳跳,很像正常布局飞机要起飞的架势。这时我果断拉杆,飞机平稳离地。一圈,两圈。。。我成功了。
    四,谈谈鸭式翼飞机感受。
     鸭式翼飞机在飞行操作上和正常布局的飞机没有明显的区别,其主要感受是:1,升力效率高。我用1\3油门即可正常飞行。由于飞机配平时前鸭翼产生的是正升力,所以飞机消耗功率少。2,不易失速。由于前鸭翼安装角大于后主翼的安装角,前鸭翼先失速,当飞机俯冲获得速度后,前鸭翼又先产生升力恢复正常姿态。当然这个优越性只有在有高度时才能体现。我试了一次失速,吃掉了约10多米的高度,能很快自动回复平衡。3,机动飞行时横向稳定性肖差。这是因为前翼会对后翼升力产生干扰,使其升力降低,并很容易造成两翼升力不一致。我做筋斗时,后半圈差点进入螺旋。在低速转弯时要倍加小心,也容易进入失速螺旋。4,姿态变化后自动恢复平衡的性能不如常规布局的好。比如拉杆后,须少量推杆才能恢复平衡。5,发动机后置,需人帮忙启动,很是麻烦,我就出现过一次严重打手事故。6,耍起来不如常规布局的好玩,若用混控可能好些。
请看试飞图片。

747
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:56 | 只看该作者
一共是三个角度:发动机安装角,机翼安装角,鸭翼或平尾安装角。
本质是三个角度:发动机相对机翼的角度,鸭翼或平尾相对机翼的角度,机身相对机翼的角度。



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 楼主| 发表于 2014-1-11 18:09 | 只看该作者
MD塞斯那起降练习第456到509。
微风1级,三块电池。

完美飞行。无擦碰。
塞斯纳的舵量放大到85%。
全部飞行控制在半个足球场的范围。

749
 楼主| 发表于 2014-1-12 16:31 | 只看该作者
MD赛斯纳起降练习第510到517。
风2级。2块电池。

操场飞行,飞行无擦碰。
人越来越多,最后一个降落,多人开始站在跑道看,降落过程必须躲躲闪闪。
有两个位置离人很近。
只能收拾东西撤了。

第二块电池,装在一个新装的MD赛斯纳上。
对比发现,老赛斯纳的电机下拉角几乎没了。
估计是飞行中,多次的擦撞导致,但感觉应该是擦撞下部,下拉角应该越来越大才对。不解。


750
发表于 2014-1-12 16:37 | 只看该作者
哇,这是个人日记啊。。。。。
751
 楼主| 发表于 2014-1-12 16:50 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-1-12 16:52 编辑

MD赛斯纳安装APM,参数冻结。

1,遥控器通道反向设置:


2,遥控器舵量设置:
四个主通道设置
XXXX 135 100 100 135
起落架通道用于飞行模式切换:
起落架通道舵量设置:
GEAR 135  66   70 135


3,混控设置:
第五通道启用三位拨动开关SG
第八通道启用二位拨动开关SF
LNK->FUNCTION->第二页


4,混控设置:
MDL->PROG. MIX->第一页


5,混控设置:
1,ON:AUX2->GEAR ->第一页
设置INEAR  Y  +45


5,混控设置:
第二页
ACT ON SF
MASTER AUX2 OFF OFF
SLAVE   GEAR OFF


6,在地面站软件中,遥控器校准通道幅值。

7,在地面站软件中,遥控器校准方向舵反向。

8,设置飞行模式:


【按:本参数同APM官网推荐数据不一样】

9,在遥控器中,再次设置通道幅值:



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 楼主| 发表于 2014-1-12 16:59 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-1-12 17:01 编辑

上述混控,可以支持6个飞行模式。
且优于693楼引用的APM官网数据。
http://diydrones.com/profiles/blogs/acmapm-futaba-t8fg-super-mode

(1)5 AUX1 135 67 72 135" (此项差异不大,且可能同接收机相关。)
(2)修改X和Y为+25,LINEAR模式(实测发现,X数据不影响实际输出。Y数据45可以使输出分布更均匀,更不容出现在阈值附近。)




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 楼主| 发表于 2014-1-12 17:04 | 只看该作者
本帖最后由 axnzero 于 2014-1-12 17:12 编辑

注意事项:

1,四个主通道,先要设置135 100 100 135的满程数据,然后作遥控通道校准。
校准之后,再修改为135 80 80 135的减程舵量。
这样的设置,可以使手动、增稳、线控模式之间的手感差异比较小。
具体的数据80,宜结合飞机和操作手感另行调整。

2,先设置混控之后,再做遥控器通道校准。
因为混控之后,GEAR通道的输出不再是-100~+100,
而是:+70  +38   0  -29 -66 -95

遥控器校准之后,四个主通道的舵量可以在后续飞行中多次灵活调整,而模式通道,即GEAR通道的舵量不能再动。




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 楼主| 发表于 2014-1-13 21:42 | 只看该作者
资料汇编:
北 京麦克普特无人飞行器
http://www.uavstar.com/index/home%20c.htm

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 楼主| 发表于 2014-1-15 17:31 | 只看该作者
MD赛斯纳起降练习第518到532。
756
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:22 | 只看该作者
MD赛斯纳加挂摄像头和图传。
魔术贴和橡筋固定,总重75克。
估计会有明显的头重现象,希望试飞成功。

268.jpg (56.84 KB, 下载次数: 40)

268.jpg
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 楼主| 发表于 2014-1-16 20:01 | 只看该作者
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 楼主| 发表于 2014-1-16 20:22 | 只看该作者
配图

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发表于 2014-1-16 21:40 | 只看该作者
机轮整流罩  亮了
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发表于 2014-1-17 14:01 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-5-27 09:05
尝试增加头部姿态捕捉功能,配合HMD和MCU操作机载云台。

这个是那个开源的头追吗?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=803115&page=1


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