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楼主: ilbh10
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作一个动力刀头+球头刀。图片更新在一楼,76楼上视频。

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发表于 2011-3-15 10:38 | 只看该作者
作功与手艺没说的,真是太好了

只是这608Z的深淘轴承,精度不高

加上楼主用的 8MM的轴蕊与前面的 0。6--6MM钻夹

大约的精度会与软轴磨相近

系统的钢性也是相近。

小弟曾用较轴磨代替车刀(以不同的转速),试切塑料、黄铜、铝合金
前提是我还用C8 ER11的刀杆代替了原来的钻夹,回转的中心误差在0。05MM左右

在实际加工中

除塑料外,其它材料,铣刀让刀相当的利害

并有相当大的振纹。

关注楼主的进程

学习中

[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-3-15 10:40 编辑 ]

欢迎继续阅读楼主其他信息

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发表于 2011-3-15 11:09 | 只看该作者
不错:em26:
43
发表于 2011-3-15 11:12 | 只看该作者
调节机构很巧妙!哈哈:em26: ::em10:
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发表于 2011-3-15 12:02 | 只看该作者
我也正好在算中心偏离量呢

30.2 /  2= 15.1 MM

15.1去掉 主轴径 4.0MM  再除去余边1.5MM

大约纯余量在7.6--8之间

看来没有算错


是否可以在半径控制上加个螺栓.这样可以微调一下尺寸
设刀径 4MM  这样加工出来的球最大也不会超过 12MM啊.

[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-3-15 12:05 编辑 ]
45
 楼主| 发表于 2011-3-15 13:28 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-3-15 12:02 发表
我也正好在算中心偏离量呢

30.2 /  2= 15.1 MM

15.1去掉 主轴径 4.0MM  再除去余边1.5MM

大约纯余量在7.6--8之间

看来没有算错


是否可以在半径控制上加个螺栓.这样可以微调一下尺寸
设刀径 4MM  这 ...


有图好说话,4mm铣刀理论上大概能搞直径14的球,以前有个零件要加工球,直径只有10所以按那个设计的。你说的微调螺栓正在考虑中,而且还应该有标尺,已经在旋转部件侧面上打了个M4 的孔,但这要取决试验效果和是否有时间。

[ 本帖最后由 ilbh10 于 2011-3-16 09:43 编辑 ]
46
发表于 2011-3-15 14:03 | 只看该作者
LZ做的很漂亮,羡慕你的技术。动手能力!
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发表于 2011-3-15 14:36 | 只看该作者
请教轴承孔是怎么掌握的尺寸?
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 楼主| 发表于 2011-3-15 16:10 | 只看该作者
原帖由 迟来的猩猩 于 2011-3-15 14:36 发表
请教轴承孔是怎么掌握的尺寸?

主要靠经验,刀杆粗8个,要开半径11的孔,卡尺量刀头11+4=15,固定住。但第一刀下去由于刀杆形变一般要小0.5 ,每多下一次刀会大0.1左右,跟下刀的快慢也有关系,下刀块变化小,否则相反。:em15: :em15:
49
发表于 2011-3-15 18:59 | 只看该作者
做的不错:em26: 电机好像是德昌的吧?
50
发表于 2011-3-15 19:04 | 只看该作者
非常漂亮啊:loveliness:
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发表于 2011-3-15 19:28 | 只看该作者
好手段!
52
发表于 2011-3-15 23:46 | 只看该作者
楼主,这个最大加工球球的直径是18mm吧,加工球球时只要做好刀头偏移和固定,就不需要让刀头旋转了吧。
53
发表于 2011-3-16 00:13 | 只看该作者
做得漂亮。
54
发表于 2011-3-16 09:46 | 只看该作者
值得学习,基本和图纸做出来一样. :em25:  为什么我做出来老是偏差大呢,比如划个十字架钻孔都会有偏差呢。
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 楼主| 发表于 2011-3-16 09:55 | 只看该作者
原帖由 djl336 于 2011-3-16 09:46 发表
值得学习,基本和图纸做出来一样. :em25:  为什么我做出来老是偏差大呢,比如划个十字架钻孔都会有偏差呢。


所有的孔先用中心钻打定位孔,然后用小于所要尺寸0.1-0.3的 钻打,最后用规定钻打,一般就没问题,只是很麻烦,这也是摸索出来的:em15: :em15: !
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发表于 2011-3-17 11:12 | 只看该作者
不知用动态铣刀,代替静态刀的效果如何

关注中

是不是可以用黄铜、塑料,等试一下刀
57
发表于 2011-3-17 12:18 | 只看该作者
做的很漂亮 产注中。。。能不能用啊?:em15:
58
发表于 2011-3-17 18:59 | 只看该作者
看来用动铣刀,细骨架。

来代替静态铣刀的可行性还是不高

明显的震纹啊

楼主是不是可以试一下C12的ER11杆子。我前段的试验结果,用C8的杆子铣刀让刀利害

我也是用软轴磨改的
因为操作时用灰。于是没有当时的图片。只有改完ER头的电磨

[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-3-17 19:00 编辑 ]

IMG_5787.jpg (38.48 KB, 下载次数: 25)

IMG_5787.jpg
59
发表于 2011-3-17 19:56 | 只看该作者
这个电机 14V时转速已是 22000 RPM左右,我刚打表测过

24V时绝对是可怕的数字了

楼主用的电源不是是电流多少A的,会不会是电流不够大,而发热的原因啊

我在网上搞了一个开关电源,是 12V(可调成 14V)电流10A的,只作过测试没有长时间的工作过,
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 楼主| 发表于 2011-3-17 20:53 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-3-17 19:56 发表
这个电机 14V时转速已是 22000 RPM左右,我刚打表测过

24V时绝对是可怕的数字了

楼主用的电源不是是电流多少A的,会不会是电流不够大,而发热的原因啊

我在网上搞了一个开关电源,是 12V(可调成 14V)电流 ...


这两天忙别的,没什么进展。
我写错了,24v时电机噪音很大,所以实际接的是12v 从照片上可以看出,连续工作了大约40分钟,电机不热,整流二极管很热,变压器也较热,变压器12V的输出标的是18VA估计是小了点。
下午用PVC塑料试了一下,小车低速反转,用交流电机,效果还行,表面比较光滑,另外为防止震纹,把铣刀截短了,只露10mm刀刃。
受加工能力的限制,只能用8mm的铝合金板所以强度肯定受影响,在车逆时针65度时刀会震动左右晃,所以球还是不圆,这还是用6mm的铣刀,如果换3mm的估计会更厉害。
极端的办法就是做一把刀,不用动力刀头,改静态车削,前天在干铁时由于这个零件事先已经线切割基本成形,并且到最后又停了电机,用铣刀刀尖当普通车刀使,效果反而比干铜棒要好,但每次进刀量非常小花的时间也很多。

总的感觉基本达到设计目的,受加工能力限制也只能到这个效果,下来再考虑如何改进,当然还要多试几次,看看那些是主要问题,找到更理想的解决办法,ER11也在考虑之列。谢谢各位关注,入行3年零4个月能到这样我很知足了。:loveliness: :loveliness:
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