5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
楼主: johnfen
打印 上一主题 下一主题

4轴碟式模型试验

[复制链接]
41
发表于 2007-9-8 09:11 | 只看该作者
加油兄弟,我为你这种精神感动!!:em26:

欢迎继续阅读楼主其他信息

42
 楼主| 发表于 2007-9-9 20:47 | 只看该作者
原帖由 13914890939 于 2007-9-7 22:59 发表
我也同问你没有舵机,陀螺仪执行什么动作。


前后电机正浆,产生以模型几何中心为轴的顺时针扭矩
左右电机反浆,产生以模型几何中心为轴的逆时针扭矩
但电机及电调必然有差异,扭矩不会正好相等,所以实际飞行中会出现自旋

无舵机方案中,陀螺仪401感应垂直轴旋转扭矩,以输出来控制左右与前后电机的转速差
可以平衡扭矩,已经有很多成功案例,但实现的都自己开发专用的混控线路板

有舵机方案中控制安装在四个(或两个)螺旋桨下的偏转片,来控制整体扭矩
舵机安装轴承座正在加工中,如下图:






[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-9-9 21:27 编辑 ]
43
 楼主| 发表于 2007-9-9 20:52 | 只看该作者
这是方向舵机安装座,准备用Hitec的HS-56HB高速舵机(我450电直的尾舵机),尺寸也是照这个舵机做的:


就靠它控制自旋,并实现原地转向功能了


[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-9-9 21:19 编辑 ]
44
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:00 | 只看该作者
轴承座与舵机轴心保持同轴,并与电机固定铝管平行,用来加装偏转舵
这些零件手工太难做了,四样东西花了一个周末,舵来不及搞了
因为工具太差,只有手Q转、钢锯和锉刀,舵面以后打算用碳纤维做
这是安装后的样子:
45
发表于 2007-9-9 21:15 | 只看该作者
:em21: 继续继续:em24:
46
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:16 | 只看该作者
顺便问一声,论坛里有没有搞线切割的兄弟啊,和我联系一下
上面的东西还要做3套,手工锉实在太费时间精力了
47
发表于 2007-9-10 15:49 | 只看该作者
顶,本来我也打算做这东西的,不过是飞碟外形,用4无刷涵道,本来外壳和内部结构都做好了,后来算算花费高了主要是技术问题不好解决放弃了,祝你成功
48
 楼主| 发表于 2007-9-10 16:16 | 只看该作者
原帖由 elmo 于 2007-9-10 15:49 发表
顶,本来我也打算做这东西的,不过是飞碟外形,用4无刷涵道,本来外壳和内部结构都做好了,后来算算花费高了主要是技术问题不好解决放弃了,祝你成功


请教外壳如何做啊?不会是自己开模搞碳纤维吧?
49
发表于 2007-9-10 17:20 | 只看该作者
原帖由 johnfen 于 2007-9-9 20:52 发表
这是方向舵机安装座,准备用Hitec的HS-56HB高速舵机(我450电直的尾舵机),尺寸也是照这个舵机做的:

就靠它控制自旋,并实现原地转向功能了
http:/ ...


用空气舵控制自旋应该会比较简单.
50
 楼主| 发表于 2007-9-10 20:18 | 只看该作者
原帖由 smartcar 于 2007-9-10 17:20 发表


用空气舵控制自旋应该会比较简单.


呵呵,可是手工做零件比较复杂啊!
51
发表于 2007-9-11 18:07 | 只看该作者
我以前在杭州也找人用线切割加工过东西,一句话,死贵啊,当然加工的东西是很漂亮的,精度也高,楼主在哪里,现在很多地方都有机械加工个体户做外加工。
52
发表于 2007-9-16 10:27 | 只看该作者
原帖由 violit 于 2007-9-15 23:06 发表
其是最难的问题在于无刷电机控制的延迟~
意思就是说你现在发出的调整命令,可能半秒之后才执行,一秒之后才反映到转速上去~那么当你看到水平以后停止调整的时候,它却仍旧在执行刚才的命令~
于是飞行器过调 ...


使用超前校正能解决问题.
53
发表于 2007-9-16 11:05 | 只看该作者
可以考虑将3个普通陀螺仪按3轴向安装拾取姿态变化信号,以混控方式工作
54
发表于 2007-9-30 00:17 | 只看该作者
关注中..........................继续加油!
55
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:49 | 只看该作者
机械部分完成后,开始自制电子混控系统
首先用万用板搭实验板,主要试验目地是用GY401平衡4电机产生的扭矩差
混控输入4路PWM信号,分别对应接收机的油门、副翼、升降、与GY401输出的方向信号
输出4路PWM信号,分别控制前、后、左、右四路电调
陀螺仪选择成品GY401是因为这是现有器材,
且零售陀螺仪芯片价格偏高,还需要布PCB板才可连接
模拟信号输出的ADXRS150、ADXRS300赛格里卖300多
如果是PWM信号输出的芯片价格更高
见AD公司的网站:http://www.analog.com/zh/subCat/0,2879,764%255F801%255F0%255F%255F0%255F,00.html
日本生产的ENC-03零售也不好买,终于知道为什么航模用陀螺仪产品价格这么高了
原来是中国的民用iMEMS技术还差得很远啊
真不知道中国的导弹都用什么陀螺仪,都是激光的?


共使用两块AVR 单片机,一片8MHz的ATMEGA8535和一片16MHz的ATMEGA32
8535是用来生成频率可调的方波时钟,可以方便调试不同PWM采样分辨率下程序运行效果
如下图:

这是ATMEGA8535:

这是ATMEGA32:

为方便换芯片,手焊板使用翻盖式MCU座:


/*混控逻辑
        前=油门脉宽值 + 升降脉宽值/2 + 方向脉宽值/2 - 中点脉宽值
        后=油门脉宽值 - 升降脉宽值/2 + 方向脉宽值/2
        左=油门脉宽值 + 副翼脉宽值/2 - 方向脉宽值/2
        右=油门脉宽值 - 副翼脉宽值/2 - 方向脉宽值/2 + 中点脉宽值
*/

程序用C编写,AVR STUDIO 4.10编译,编译后HEX只有3K,似乎用ATMEGA 32 都浪费啊,
不过好在AVR的单片机的好处就是速度快,价格也不贵
ATMEGA 32 零卖也就十几块

这是手焊板上机试验:


为方便安装测试,手焊板直接用电线绑在航模上面
与接收机和GY401简单间垫了一块泡沫绝缘






[ 本帖最后由 johnfen 于 2008-1-4 13:07 编辑 ]
56
 楼主| 发表于 2007-10-22 16:10 | 只看该作者
试验证明,在20kHz采样频率下,对4路PWM输入采样,并混控输出
即可实现四浆扭矩平衡,无混控器试验时,模型是一直超一个方向自旋的
混控后可平衡起飞,无自旋
由于其它两轴还没有加装陀螺仪,侧翻现象还是很严重,还需用手保护
虽然在算法中将副翼和升降舵控制值已经除2
但侧倾与仰俯控制仍旧过于灵敏

试飞AVI已用数码相机拍下,可是有140兆大,如何上传呢?
各位上传视频的是否有AVI压缩软件?
57
 楼主| 发表于 2007-10-22 16:16 | 只看该作者
另外这次加装了网上新买的5000mAh锂聚电池
持续15C,极限20C
单片放电电流75A,
尺寸149.5mm X 49.5mm X 7.4mm,
重量 108g
参照物是450上的一组2200mAh锂聚

这组电池保证悬停状态时可以连续放电40分钟以上:
58
发表于 2007-10-23 17:50 | 只看该作者
祝楼主早日成功:em26: :em26:
59
发表于 2007-10-23 17:56 | 只看该作者
:em26: 期待!
60
发表于 2007-10-24 23:49 | 只看该作者

大侠能不能加我QQ?

QQ:157555624
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表