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楼主: axnzero
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APM看上去不错,尝试做一套

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 楼主| 发表于 2013-7-25 12:06 | 只看该作者
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地板和设备安装板

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 楼主| 发表于 2013-7-25 12:06 | 只看该作者
地板和设备安装板

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 楼主| 发表于 2013-7-25 12:07 | 只看该作者
前舱结构布置

143.jpg (70.75 KB, 下载次数: 12)

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 楼主| 发表于 2013-7-25 12:08 | 只看该作者
后舱结构布置

144.jpg (84.37 KB, 下载次数: 7)

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465
发表于 2013-7-25 12:55 | 只看该作者
這裡是我範疇裡沒有的!看了也是不懂,但讓我知道更廣闊的空間存更多的知識等待開發!
466
发表于 2013-7-25 13:00 | 只看该作者
這個我不知能不能看完!在也許分階段看能夠看完,能看懂一點點就好!

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发表于 2013-7-25 13:01 | 只看该作者
看到這裡也未知道樓主成功了沒!支持樓主!加油!
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 楼主| 发表于 2013-7-30 19:35 | 只看该作者
skyhunter安装完毕。
地面低速滑跑,正常。

469
 楼主| 发表于 2013-7-31 16:24 | 只看该作者
MD塞斯那,
练习第8到第19起落,状态正常。
测试手动模式,横滚不好看,筋斗做了三个,效果不错。
切换手动模式、增稳模式、线传A模式,自由切换,效果良好。
感觉模式切换杆放在SG(缺省)比SD的操作更方便。

发布安装板设计图DXF,供大家试用。可直接用于激光雕刻机。
拆装比较方便、牢固,支持APM柔性安装。

146.jpg (59.98 KB, 下载次数: 58)

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148.DXF

197.75 KB, 下载次数: 15

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 楼主| 发表于 2013-7-31 16:33 | 只看该作者
总结
如采用上述安装板安装APM,则姿态的初始化可以在拆出状态平放在桌面即可。
如在机载状态机轮平放进行姿态的初始化,则在FBW-A模式,飞机会不停地爬高,操控有点困难,但降落速度比较低,降落难度小了很多。
现在对风的感觉有一点把握了,4级风敢飞了。

综合的感受,对新手来说,使用线传A模式开始练习是最佳选择。

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发表于 2013-7-31 19:56 | 只看该作者
开源地面站,支持DIY
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 楼主| 发表于 2013-7-31 22:38 | 只看该作者
磁偏角校准功能

148.jpg (35.29 KB, 下载次数: 51)

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 楼主| 发表于 2013-8-1 16:27 | 只看该作者
在400米跑道标准操场练习MD塞斯那起降第20到26。
起飞需要及时拉起、转弯以避开大树,
降落需要严格建立航线,对准跑道,并避开球门、栏杆、房屋等,初次操作比较紧张。
整个飞行期间都需要高度注意周围大树,需要严格保持航线,有一定的难度。
降落的地面比郊区路面好的多了,不再担心树枝碎石。

逐渐尝试切换手动模式练习降落,角度较大,擦断螺旋桨一截,无其他故障。
更换螺旋桨测试,电机工作正常。
感觉线传A模式还是比手动模式容易得多。

以后不再需要去郊区练习了,可以节约大量路上时间。

474
 楼主| 发表于 2013-8-1 20:36 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/UVOYUX3j-vg/&resourceId=0_04_02_99&tid=803436==.html[/media]

理论上,截取摇杆信号协议,就可以用程序直接控制飞行器。
配合第三方LPS定位,就可以实现视频中的操作。


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 楼主| 发表于 2013-8-1 22:57 | 只看该作者
增加程序输入通道选项。
通过Socket接收来自其他程序或其他电脑的舵机通道指令,转发给APM,操纵飞行。
理论上可以开展基于视频图像识别的定位和跟踪飞行。

150.jpg (87.36 KB, 下载次数: 40)

150.jpg
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 楼主| 发表于 2013-8-2 11:12 | 只看该作者
功能比较完整的摇杆测试程序。
可测量4个比例轴,1个POV,64个按钮。

AxnJoystick.zip

100.64 KB, 下载次数: 31

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 楼主| 发表于 2013-8-2 14:54 | 只看该作者
练习起降第27到36。

风不大,但短时阵风比较大。
操场高处的风比较乱。

一次接近大树,比较危险。
两次降落碰上较大逆风,落地滑跑不足2米。
接近地面期间,因为较乱的逆风使APM不停做出较大的横滚修调,刮擦两侧翼尖,有磨痕。MD塞斯那破相。
一次飞行期间,电机声音突然变得沙哑且噪声很大。立即转弯降落。
检查发现,螺旋桨比正常位置脱出5mm左右。
安装桨夹的扭矩,需要在预防射桨和预防脱出之间仔细平衡。

经过多次降落之后,前起落架向后弯曲变形。
因其结构的不对称,因此每次变形都会引起地面滑跑的跑偏。
强力扳正之后,仍然会在后续的降落冲击中变形跑偏。
估计这是结构成本问题,无解。

飞行结束之后的整体检查发现:
1,前起落架轮子档圈上有两个米粒大的紧定螺钉。掉了一个,需要补起来。
2,因为前起落架的不断冲击,下底板上的四爪螺母松了。连带着电机安装板也就松了。需要增加压条固定。
3,电机安装板的前后方向仅靠机头部位的一点点泡沫支撑,也需要增加一点固定。




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 楼主| 发表于 2013-8-2 15:58 | 只看该作者
多种输入方式都是用进度条,显示比较杂乱。
精简为仅有效输入输出显示。

151.jpg (186.55 KB, 下载次数: 39)

151.jpg
479
 楼主| 发表于 2013-8-2 22:58 | 只看该作者
精修控制信号输入页面。
增加输入输出信号的心电图模式显示。
计划增加数据日志存储功能,便于使用Excel进行数据分析和论文图表制作。


152.jpg (139.26 KB, 下载次数: 38)

152.jpg
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 楼主| 发表于 2013-8-3 22:06 | 只看该作者
输入操纵信号和飞控板舵机输出信号双踪显示完成。


153.jpg (108.75 KB, 下载次数: 40)

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