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楼主: xqi2
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我的机器人制作全过程(尾页更新 用自制的24路舵机板+PS2无线手柄控制多路舵机)

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发表于 2010-8-16 10:04 | 只看该作者
必须顶

欢迎继续阅读楼主其他信息

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 楼主| 发表于 2010-8-16 19:52 | 只看该作者

回复 20楼 zxy-bbs 的帖子

你有钱人 我比不了  我只玩的起MG995
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 楼主| 发表于 2010-8-16 19:57 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/Up5Q11626iw==.html[/media]
曾今做的6自由度的机器人,可声控识别,声控开关完全是用的楼道里那种强行改过来的
在没有干扰的坏境下,识别次数的精确度很高
我打响指识别,1 前进,2 倒退 3左转 4右转 5 跳一段小舞
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 楼主| 发表于 2010-8-17 21:43 | 只看该作者
继续跟新 组装起来太困难了  装的很慢 很慢
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 楼主| 发表于 2010-8-17 21:48 | 只看该作者
吗的 刚刚发的图这么没发上去 重新发

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发表于 2010-8-18 09:55 | 只看该作者
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 楼主| 发表于 2010-8-20 21:15 | 只看该作者
诱人的大腿

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发表于 2010-8-21 12:30 | 只看该作者
我不知道你做到什么程度了,不过如果你用M995舵机的话,这种舵机只能承受10个同样舵机的重量,而且身高有40CM。那样对脚部的两个舵机负载是很大的。我不知道你这个机器人有多重,我之前做的没你这么高,重心要低,用的是1。5的铝皮,最多也就能承受12个舵机,再多就明显感觉到力量不够,速度变慢,负载很大。
建议尽量减少舵机,总重量,降低重心。或是换更大扭力的舵机。你可以参考我之前发的贴

[ 本帖最后由 px601 于 2010-8-21 12:37 编辑 ]
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发表于 2010-8-21 12:36 | 只看该作者
还有。就是你是要像人一样走,还是像外面卖的机器人玩具双脚擦地走。如果是双脚擦地可能负载会小点。如果要像人一样做那负载是相当大的。而且你还要加上电池供电。你那应该用了12个舵机,这可是用电大户,对电流要求很大的。
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 楼主| 发表于 2010-8-21 15:21 | 只看该作者
原帖由 px601 于 2010-8-21 12:36 发表
还有。就是你是要像人一样走,还是像外面卖的机器人玩具双脚擦地走。如果是双脚擦地可能负载会小点。如果要像人一样做那负载是相当大的。而且你还要加上电池供电。你那应该用了12个舵机,这可是用电大户,对电流要求 ...

12自由度的我也做过,不过当时电机在是的太差了,在6V电压的时候只有3KG力矩。视频我也有 不好意思发
我这次是21个 16个MG995 3个仿S3003  3KG力矩,两个SG90。 48CM高,4斤重。
我刚组装完成的,我也是边做实验边改进的。我尽量用7.2V电压这样保证13KG扭矩,MG995  5V/9KG  6V/11KG,我是做过测试的
如果不行我大不了重做腿部  我身体跟手臂用的都是0.3的铁, 腿跟脚用的0.5的。尽量改进让它能在3.5斤左右
所有电机放在一起都2斤多重了,除非有高扭矩 非铜齿轮的舵机
我马上写短小程序做实验以验证可行性
顺带发几张全身照

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发表于 2010-8-25 20:00 | 只看该作者
好大一个.那你电池要放哪.
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发表于 2010-8-25 20:02 | 只看该作者
视频看了,你那走路的时候是不是擦地走啊.

[ 本帖最后由 px601 于 2010-8-25 20:06 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2010-8-25 20:44 | 只看该作者
原帖由 px601 于 2010-8-25 20:02 发表
视频看了,你那走路的时候是不是擦地走啊.

我设计的时候硬件没有设计好 需要重做四个部件 我只有周末的时候才有时间加工 ,写程序可以在家里写  等周末加工完后再说
绝对不要双脚拖地走   抬起来再走 如果真是  过重  我尽量改下外观 ,大不了身上开的都是洞 外观太复杂 导致 质量过大  我称了下 快接近5斤了
我电池在身体里面 用的1000MA(标称1800,应该假的)两块3.7V电池串联到7.4  通过ARDUINO 用9V供电直接给电池充电

[ 本帖最后由 xqi2 于 2010-8-25 21:05 编辑 ]
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发表于 2010-8-28 14:06 | 只看该作者
楼主加油!支持楼主!
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 楼主| 发表于 2010-8-31 19:41 | 只看该作者
实物是50公分 50来个零件 5斤重  ,我这几天加强了腿 但还是不稳重心过高 主要是身体盔甲过重   用的是3.0的铁 且到处都是螺丝 做的太重,重心的位置在身体上,重心至少在30公分。
我用加速度传感器 站立不是问题主要是走路的时候还没加速度传感器有数据 就直接倒地了  ,电机的功率没有问题,外观应该又要改 ,我先把身体的盔甲去掉 看能否运行。如果可以的话换0.1的铁 少上点螺丝 减低重量
外观其实我很喜欢的  我自认为很漂亮。最初设计的时候只有45CM 为了美观我加长了腿,这里抬高了重心的位置,少两个自由度也可以降低重心,减少质量,还有就是身体舵机的位置安排也能降低,身体是短了,但是那样腰会很粗,身板也很厚,少15CM不好说但做到40CM问题不大

来几张外观图, 我要拆盔甲了 真舍不得

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 楼主| 发表于 2010-9-5 23:00 | 只看该作者
最近加班忙 都没在做  下周我会加油的  上班忙里偷闲的改了下U型支架,加强了下强度,就是银色的那种
只有硬件做的完善了 才不会给编程造成很大的麻烦,双足的平衡问题是个难题,六条腿的蜘蛛就基本不需要考虑平衡的问题,我一定会将两足机器人进行到底的,决不转行。

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改进的U型支架,上了四枚螺丝,用于加强上部跟侧部,整体构架更稳定,不会由于受力而变形

改进的U型支架,上了四枚螺丝,用于加强上部跟侧部,整体构架更稳定,不会由于受力而变形
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发表于 2010-9-7 10:31 | 只看该作者
做得真好啊,强人一个,佩服
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 楼主| 发表于 2010-9-23 15:38 | 只看该作者
最近都没这么时间来整,只是有时间的时候整一下,由于我也是第一次做有手有脚的难免会有很多的问题,在这里写点心得
1,如果有条件最好买好的舵机,国产转矩绝对是够的,速度也是够的,就是抖动,吃电流太大,我一直用开关电源来做
2,手工加工零件的精度不高,0.5铁板的强度还是不够,这其中也有部分是我的设计的问题,改了一小部分了 不过有些关节还是要改,在重力作用下都直接变形了,需要重新设计。
3,做俯卧撑后不能爬起来,主要是 手 设计短了 ,设计的时候 光想到外观,其他的也想不到那么多,手再长点就能爬起来了
4,加速度传感器也是便宜货用的是MMA7260Q ,在小精度范围内用处不大,光在在站立的时候数据就变化很大,基本上倾斜 一点点就要倒地的,所以只能检测姿态,看是躺在地上还是站着,或者趴着,用他做自平衡,用在我这个自认为还算大家伙的地方用不上,矮一点的应该还是不错的

可能最近要参加个小活动,想写段打拳的或者太极的程序来玩一下下
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发表于 2010-9-25 16:48 | 只看该作者
太棒了,我只能看了:em26:
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 楼主| 发表于 2010-9-27 21:44 | 只看该作者
过谦了 ,主要是我学的是机械设计,在外观设计方面能够发挥下自我优势,其他方面还有很多的不足,互相加油。希望能给后来的高手很多经验上的帮助,在中 国自己整体制作的真的太少了,我看到很多都是买的国外的成品然后自己编程说是自己的东西,看了就反感。
再说一点,舵机的转角180其实也是不够的最好能有270以上就更好了,尤其是肩膀上的舵机,其他的180 的够用了 不过这是我们 至少是我所不能改变的,所以只能从其他方面入手,我还是支持国产
,希望国内有更好的机器人舵机出来供我们这些没钱的人玩的起。
我现在应该还要改硬件,这次是脚,如果是拿铝合金来做的话我的设计是没有人任何问题的,但是毕竟我是拿的铁皮做的 强度实在不行,这就是手工加工的难处啊,所以只有重新设计硬件,尽量用设计来弥补加工方面的不足。 单脚站立的时候铁皮强度不够而导致不能稳定的站立,我现在要先解决单脚站立,什么自平衡啊 那都是后话,没有硬件的支持其他的再好也是费的。

发一段我的小车的视频
本来是拿来做自我追踪用的 ,结果改来改去 还是没搞定,最后 自己都不知道搞的什么了[flash]http://www.tudou.com/v/0JkewE0qqH8==.html[/media]
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