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楼主: c_nmusic
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共轴双桨自动驾驶直升机

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 楼主| 发表于 2008-7-11 19:59 | 只看该作者
下面需要加入方向控制,准备用游戏摇杆完成。
毕竟键盘速度还是慢,而且不能一下子将舵量也表示出来。

上午测试时发现舵机频繁起停会将驱动板上的51弄重起,修改了一下代码,顺便焊上了2个滤波电容。
似乎目前还不错,希望只是代码问题,不要又涉及到硬件上的大修改就好了。

欢迎继续阅读楼主其他信息

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发表于 2008-7-12 02:06 | 只看该作者
支持!!!!!!!!!!!加油~~~
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 楼主| 发表于 2008-7-12 22:02 | 只看该作者
代码添加完毕,第一次试飞。可惜油门开太大了,一下子飞到屋顶上,然后被气流吸住下不来了。
只好全部关掉油门,于是飞机从屋顶上掉下来。陀螺仪板作为脚架的一个缓冲,都被摔弯了。
测试发现,不知哪个电阻或者电容被撞松了,没数据输出了。

明天再修理了,反正游戏摇杆已经好使了,可以控制飞机,就是还不大习惯,和遥控器不大一样...
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发表于 2008-7-13 10:41 | 只看该作者
这么测试,好Lama都要变成坏lama,到时用手都控制不住,别说电脑控制了。要电脑控制的话,我觉得是一辆可以脱控悬停>5秒的正常lama才可以。否则传感器那里能做出那么快而准确的响应呢?
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发表于 2008-7-13 11:11 | 只看该作者

强!~~

要是想让他干什么就干什么就好了!~
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 楼主| 发表于 2008-7-13 14:02 | 只看该作者
原帖由 seamanlee 于 2008-7-13 10:41 发表
这么测试,好Lama都要变成坏lama,到时用手都控制不住,别说电脑控制了。要电脑控制的话,我觉得是一辆可以脱控悬停>5秒的正常lama才可以。否则传感器那里能做出那么快而准确的响应呢?


呵呵,LAMA V4的最大特点就是尽摔,已经摔过很多次了,目前还没坏。
不过以前机架上有裂痕的地方这会彻底断了,刚好在十字盘那里。为了保险起见我还是把整个机架都换掉了,花了一上午的时间,拆了个遍。
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发表于 2008-7-13 17:02 | 只看该作者
再次进来佩服一下
期待进一步测试
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 楼主| 发表于 2008-7-13 18:14 | 只看该作者
试飞这东西真的好危险啊。

今天从屋顶高度掉下来3次,脚架摔裂了一个,不过还没断。被桨打到一次,手指头有些淤血。由于机械故障造成电机不转烧MOS2次,挂掉3个MOS,还把电源的飞线给烧的外皮起泡,甚至连我焊在马达接头上的二极管都因为高温焊锡熔化掉下来了。

耐炸大桨确实耐炸,已经撞倒门、墙无数次了,除了有些凹坑,还没断过。

这回在电源附近串联了一个3A的贴片保险丝,下回马达再不转应该会好些了吧。看到从飞机里冒出一股烟还是很吓人的。


今天在控制端加了一个自动起飞的代码,电池电足和不足的时候,同样的高度需要的转速不一样。用程序控制能够比较容易地限制住转速,手动经常按多了然后就一飞冲房顶。

游戏摇杆控制也有效果,不过似乎舵量太大了,稍微多动几下飞机就开始摆来摆去,然后就失控了。

[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-7-13 18:21 编辑 ]
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发表于 2008-7-13 19:31 | 只看该作者
有意思,第一次看见这个帖子
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 楼主| 发表于 2008-7-13 19:44 | 只看该作者
还以为只有外壳有些损伤呢,刚才充好电才发现A轴齿轮被打坏了,怪不得刚才发动机转不动烧MOS了呢。
又要拆个彻底啊,倒霉.....

3A的保险丝实在太小了,连起飞就没有完成呢就烧断了。看来下回要买大些电流的。

[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-7-13 20:07 编辑 ]
311
发表于 2008-7-13 22:59 | 只看该作者
强人一个。学习了
312
发表于 2008-7-14 00:04 | 只看该作者
楼主辛苦了!
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 楼主| 发表于 2008-7-14 09:53 | 只看该作者


时间稍微长了一些,可惜锁尾还是有些问题,从图形里可以看出。另外摇杆控制也有问题,再我让摇杆居中的时候,飞机上的舵机并没居中,于是一直向左飞过去了。



陀螺仪的曲线和调整的曲线不够平滑,和算法有关。
头像被屏蔽
314
发表于 2008-7-15 02:50 | 只看该作者
楼主,强人一个,我看了一个多小时终于看完了,这帖一定要顶!!
315
 楼主| 发表于 2008-7-15 15:01 | 只看该作者


比较好的一次飞行,停留空中的时间大约有10秒,没有发现明显的偏转。
虽然从数据上看还是有的,但纠正速度还挺快。



这是目前能做到的了,先这样吧。头都要大了。
316
 楼主| 发表于 2008-7-15 15:43 | 只看该作者
目前的算法:
1、采用比例控制+阻尼(微分),尽量避免因飞机惯性导致调整过大造成的震荡
2、传递的都是控制增量
3、只调整上螺旋桨的转速,没有调下螺旋桨。

目前先这样把,等我逐渐学习深入,也许将来能有更好的方法。
317
发表于 2008-7-15 22:52 | 只看该作者
做完了之后.
能不能商品化..?
加GPS模块.对航拍有会有很大帮助啊..!
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 楼主| 发表于 2008-7-16 08:31 | 只看该作者
原帖由 嘉嘉 于 2008-7-15 22:52 发表
做完了之后.
能不能商品化..?
加GPS模块.对航拍有会有很大帮助啊..!


不知道能不能商品化,这只是我做来玩的。
GPS模块是要加的,虽然目前起飞重量已经248克了。
不过航拍似乎固定翼居多,电直的的话一般也是大电直了,LAMA似乎够呛。
319
发表于 2008-7-16 09:09 | 只看该作者
你坚持,我也坚持,呵呵~~~ 慢慢完善了。
320
发表于 2008-7-16 09:51 | 只看该作者
请问一下楼主,你是采样一轴的角速度数据是吗?
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