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一个雕刻机,也碰到不回原点问题, 34楼有测试用刀路。 问题圆满解决!

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楼主
发表于 2009-7-4 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问题圆满解决,是驱动板上的光耦速度不够引起的“方向”引脚换向延迟。 去掉光耦,一切正常! 致谢在38楼。


用林大夫的套件做了一个PVC机,用的二手滚珠杠,57步进,很早前阿尔法的8435步进板。

现在碰到一个问题,请看下图:



雕刻了一个圆盘零件,最终闭合的地方,差了一点点,无法雕成一个闭合的环路,很奇怪,以前的一台没有这个问题。

简单的形状好像可以闭合的。

有以下几个问题可能会出问题:
1,丝杠回隙问题,用手用力推拉,没有发现回隙;
2,软件设置问题,MACH3中将速度、加速度设到很低,像蚂蚁爬,还是出现这个问题;
3,步进设置中,低电平有效还是高电平有效设置错,上面图上纸上的两个图,一个是步进脉冲高电平有效,另一个是步进脉冲低电平有效;
4,人品问题。

看来4的可能性更大一些。

发上来G代码给坛友们试试看,看是不是我的G代码有问题。

g code arc tap ok.rar (3.64 KB, 下载次数: 137)
请大家多帮忙,先谢谢了!

还有一个请教:

用ARTCAM PRO生成G代码,用的DXF导入到ARTCAM中,一开始的分辨率设置为多少合适?比如100mm×100mm,还有个分辨率,应该设置为多少才好?

如下图:



:em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17:

[ 本帖最后由 Friendz 于 2009-7-10 16:02 编辑 ]

欢迎继续阅读楼主其他信息

40
 楼主| 发表于 2009-7-10 21:05 | 只看该作者
好,我找好些的光耦替换上去再说。

原来的板子上还有74HC14做为缓冲,不过还是接上光耦放心些。
39
发表于 2009-7-10 16:55 | 只看该作者
是否用没有用高速一点的光耦呢?或是电阻取值不当呢?
我帮朋友做的板用的光耦6N137,负载电阻用300欧,雕齿轮没有此问题哦。
个人认为除非要求十分高速或用的是本本(并口电平通常不足),否则不太主张废掉光耦,静电等因素有可能损坏并口。

[ 本帖最后由 xshhh 于 2009-7-10 17:09 编辑 ]
38
 楼主| 发表于 2009-7-10 15:58 | 只看该作者
真相大白!

去掉光耦,一切正常。 在此感谢所有帮助分析问题的玩友,特别感谢林大夫的手到病除。 :em26:
林大夫是大夫,以后改“林一刀”算了,呵呵。。。:em21:
37
发表于 2009-7-10 10:45 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2009-7-10 02:39 发表
像这种折返次数越多误差越大的问题多是驱动板的问题,而且这种驱动板都是带光偶的,问我的人很多,都是换驱动板或去掉或换了光耦就解决了,另外设置的时候尽量吧把“方向改变”值加大,部分驱动板也能解决

林大夫说得应该是对的。
36
发表于 2009-7-10 02:39 | 只看该作者
像这种折返次数越多误差越大的问题多是驱动板的问题,而且这种驱动板都是带光偶的,问我的人很多,都是换驱动板或去掉或换了光耦就解决了,另外设置的时候尽量吧把“方向改变”值加大,部分驱动板也能解决
35
发表于 2009-7-9 22:20 | 只看该作者
看起来就有问题啊
34
 楼主| 发表于 2009-7-9 21:58 | 只看该作者
文件没有贴上? 压RAR再实验一次吧: tEST_mILL.rar (192 Bytes, 下载次数: 130)
33
 楼主| 发表于 2009-7-9 21:56 | 只看该作者
多谢各位前辈的指点。今天与林大夫交流了一下,林大夫说问此类问题的有很多,原因也有许多种。

与林大夫一起分析了一下,误差和细分数、以及刀路的复杂程度有很大的关系,很可能是负责方向的光耦速度不够。因为误差的量与回程的数量成正比,和细分数成反比。

林大夫推荐我取掉光耦,再试试。

我编写了一个刀路,专门用于测试回程误差,请有类似的DX测试一下: tEST_mILL.tap (5.73 KB, 下载次数: 119)   。这个原理就是钻一个定位孔,然后抬刀,让步进电机驱动板不断换向,再回到零点再钻一遍孔,再不断换向,如此反复,如果有换向丢步,则铣刀在板上打的孔会形成一排长孔,或有些像椭圆。
使用方法: 刀下面装一小块PVC或有机玻璃板,刀抬到板上2.5mm左右,三轴清零,然后运行此刀路,看运行后的孔的情况。 (使用时注意开启主轴,我G代码编程是新手,没有查看是不是有开主轴的命令)。


谢谢大家! 明天去掉驱动板光耦即可真相揭晓。
32
发表于 2009-7-9 09:18 | 只看该作者
不用郁闷了。
1、丢步了。要么是X轴,要么是Y轴。
      而且总是在回程丢步。
      注意你的电机扭矩。
2、某一轴存在回差,或固定件串动。用百分表打一下就清楚了。
3、电路板有点问题,把X\Y轴驱动线交换一下试试看,不闭合的地方是否还是原来的位置,或调转90度
4、人品问题:em15:
31
发表于 2009-7-9 06:07 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-7-8 20:40 发表
由于是PVC机,用手用力来回推动Z轴,大约有半毫米的活动余地,当然是用力推,轻轻推没有问题。

我会试试改变刀路,在起点Z轴点一个点做为标记,然后抬刀,走遍上次的刀路后,再点回起点点一个标记,看看两个标记是 ...

不会把。
pvc机那么多,好像别人末你的问题?
还是借个不仅电机替换下吧。
30
 楼主| 发表于 2009-7-8 20:40 | 只看该作者
由于是PVC机,用手用力来回推动Z轴,大约有半毫米的活动余地,当然是用力推,轻轻推没有问题。

我会试试改变刀路,在起点Z轴点一个点做为标记,然后抬刀,走遍上次的刀路后,再点回起点点一个标记,看看两个标记是否能重合。如果能重合,说明确实是PVC机架的影响,只能用减少进刀量,多次加工来解决问题了。

谢谢大家!
29
发表于 2009-7-8 19:18 | 只看该作者
某个步进电机问题
28
发表于 2009-7-8 17:38 | 只看该作者
很固执地认为就是回差引起的,因为以笔代刀负载很轻就已经有问题了。
回差不是用手摇晃就能察觉的,能察觉的已经非常大了。细心地检查、调整一下消回差锣母。
27
 楼主| 发表于 2009-7-8 13:09 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2009-7-8 11:20 发表
用林大夫的套件做了一个PVC机,用的二手滚珠杠,57步进,很早前阿尔法的8435步进板
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你可 ...

呵呵,我只买了PVC,其他丝杠什么的都是自己配的。 问一个人没有集思广益解决问题来的快。头脑风暴是现代创新的最佳源泉。
另,
8435应该没有问题吧,大量的雕刻机都用的二手8435,而大部分都没有出问题。
26
发表于 2009-7-8 11:20 | 只看该作者
用林大夫的套件做了一个PVC机,用的二手滚珠杠,57步进,很早前阿尔法的8435步进板
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你可以直接去技术咨询呀?

问过吗?
25
发表于 2009-7-8 10:00 | 只看该作者
听朋友说TA8435H这块心片全是二手会不会这个心片有问题呢
24
 楼主| 发表于 2009-7-7 22:02 | 只看该作者
今天又测试了一阵子,把细分调上去了,误差倒是变小了。 其它的,交换了几个轴的驱动器,故障照旧;换了NC格式的直线刀路误差少了很多。
   
现在估计有这么两种可能:机器或者MACH3精度不够,有0.01或者更小位数的误差积累了,引起加工不回零点;
                        再一个就是圆弧拟合造成的误差,因为同一个形状用TAP圆弧刀路比NC直线拟合刀路误差大很多;
                        第三种可能就是雕刻机的本身刚性不够,进退过程中机架有轻微变形,变形体现在最终闭合刀路的地方。
   
唉,都有可能,再慢慢调试吧。
   
23
发表于 2009-7-7 15:09 | 只看该作者
学习了
22
发表于 2009-7-6 23:32 | 只看该作者
G码没问题,换MACH2试下。
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