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pixhawk 3.2.1炸鸡了,loiter模式下降过程中电机停转

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楼主
发表于 2015-2-27 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 atczyh 于 2015-2-27 22:53 编辑

求分析!今天试飞风速有点大,瞬时风速应该有6m/s,鸡鸡在空中飞了2分钟之后,在下降过程中突然电机全部停转之后炸鸡了
云台相机 脚架 都挂了 飞控记录文件已读出 求高手分析!!!!
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百度云附件:2015-02-27 15-48-07.log   










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 楼主| 发表于 2015-3-1 21:54 | 只看该作者
ultraflyer 发表于 2015-3-1 21:12
失效导致晃动,晃动超过45度,自动关油门保护?这个处理似乎不合理,应该加油减少下降速率才对。

风太大了 所以灰机倾角变大 Test: Pitch/Roll = FAIL - Roll (178.55, line 39428) > maximum lean angle (45.00)
同时震动值也变大了
Test: PM = FAIL - 11 slow loop lines found, max 10.78% on line 39546 这一段不知道什么意思了

68
发表于 2015-3-1 21:53 | 只看该作者
ultraflyer 发表于 2015-3-1 21:12
失效导致晃动,晃动超过45度,自动关油门保护?这个处理似乎不合理,应该加油减少下降速率才对。

请教下你在哪看出了 自动关油门保护
67
发表于 2015-3-1 21:12 | 只看该作者
失效导致晃动,晃动超过45度,自动关油门保护?这个处理似乎不合理,应该加油减少下降速率才对。
66
发表于 2015-3-1 20:47 | 只看该作者

65
 楼主| 发表于 2015-3-1 11:46 | 只看该作者
nofai 发表于 2015-3-1 08:19
不作解釋.基本MP 己經說明問題

??????
来自苹果客户端来自苹果客户端
64
发表于 2015-3-1 08:19 | 只看该作者
不作解釋.基本MP 己經說明問題

2015-02-27.jpg (56.52 KB, 下载次数: 48)

不作解釋.基本.MP己分析問題所在

不作解釋.基本.MP己分析問題所在
63
 楼主| 发表于 2015-2-28 23:54 | 只看该作者
yang8052 发表于 2015-2-28 23:17
我的也是 泊志 的pixhawk   飞了也十几个起落了 都没问题
飞空一般不会出问题  建议不要刷最新固件  还 ...

炸鸡之前 我的也飞了10多起落了 毛事没有 炸完之后 看飞控 貌似还是毛事没有 炸鸡就在一瞬间 都是些不大说得清楚的东西 看了前面大神们的回复 觉得PIX还有很多要学习的地方 光那日志 特么我就能看懂几项 还不能结合各种参数整体来学习和分析 这就和大神们相比差了一大截了

62
 楼主| 发表于 2015-2-28 23:51 | 只看该作者
q372903917 发表于 2015-2-28 20:49
四个电机的输出没有在怠速,只是飞控降低到了他所能降低的最低值(可以对比解锁时的电机输出做参考。)
...

收到了!又学习了一种调试方法!这次炸鸡有收获了

61
发表于 2015-2-28 23:17 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-2-28 15:00
我反而觉得飞控出问题的几率不大..赌转或者动力虚倒是很有可能....如果是传感器问题..从日志来说不应该是 ...

我的也是 泊志 的pixhawk   飞了也十几个起落了 都没问题
飞空一般不会出问题  建议不要刷最新固件  还是老实用3.2

60
发表于 2015-2-28 20:57 | 只看该作者
isaacgc 发表于 2015-2-28 13:59
樓主,我肯定是你的pixhawk內的加速器有問題,DIYDRONES 論壇也有討論,半年前正版的pixhawk 也是用了一批 ...

说加速计有问题的请注意 加速计的加速度突然变大的节点, 是在飞机已经开始下坠的过程中。

下降过程中飞机以那么快的速度翻转,轴向加速度和轴向角速度能不大吗。

看到加速 度变大就说加速计坏了的同学们能不能先百度下 为什么惯性导航需要 加速计和陀螺仪两种设备来组建

59
发表于 2015-2-28 20:49 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-2-28 11:44
刚看了炸鸡时的输出曲线 1号电机输出在高位 其他3都在低位 输出值接近电机解锁时输出值 这相当不正常的  ...

四个电机的输出没有在怠速,只是飞控降低到了他所能降低的最低值(可以对比解锁时的电机输出做参考。)


电机的输出你也可以做个测试,把桨去掉  自稳解锁后  给一定油门后 让飞控在三个轴向上做翻转运动,完了之后再 看日志,就能解释输出值的问题。

说个我调试时遇到的问题,供你参考。

我的六轴装好后为了测试各各轴的反应,我装上桨后,自稳把油门打到可以让飞机起飞的位置,然后一只手从下面抓着飞机重心位置,另一只手分别从下方往下拉电机来测试拉力,以及松手后飞控对电机的补偿能力(电机拉下来后,该电机会加速,感觉加速到一定程度后,突然放手),期间有一个电机出现了  放手后电机停转的情况,后经测试,怀疑是使用的延长线,接口插不紧导致的,(取下该组电机电调,用接收机测试时不管多猛加油门,猛减油门  都没问题 )

另外 根据日志里imu内gyr的参数来看,飞机下降时的翻转速度很快,且一直在翻转。这一点不符合电机停转后的自由落体的情况。

58
发表于 2015-2-28 15:53 | 只看该作者
线对线直接焊上了事,我的分电板也不用
57
发表于 2015-2-28 15:48 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-2-28 15:45
香蕉头的焊接 我是先给线头镀锡 再用锡灌满香蕉头 在锡处于融化状态 直接把线头插进去 冷却之后很紧的 一 ...

基本都那么焊接....虚焊并不是说焊接不好.....比如经常插拔香蕉头你就会发现线有时候会很容折弯了..其实是靠近香蕉头部分的线快断了...之类的情况
而且也有可能是电机赌转的原因...

56
 楼主| 发表于 2015-2-28 15:45 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-2-28 15:35
我之前出现过虚焊之类的事情..也有香蕉头松开的情况..基本都是瞬间栽下来...

香蕉头的焊接 我是先给线头镀锡 再用锡灌满香蕉头 在锡处于融化状态 直接把线头插进去 冷却之后很紧的 一般都不会虚焊的。
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55
发表于 2015-2-28 15:35 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-2-28 15:25
动力虚倒是神马意思?昨天下午的风确实是比较大的 接近5级阵风了的 难不成跟天气有关系?我的飞控已经拆 ...

我之前出现过虚焊之类的事情..也有香蕉头松开的情况..基本都是瞬间栽下来...

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 楼主| 发表于 2015-2-28 15:26 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-2-28 14:26
lz电调放在电机底吧,我按原版安装在上,这个没那么易炸坏

你这装的确实很漂亮 我就用匝带一捆就完事了。。。。。
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53
 楼主| 发表于 2015-2-28 15:25 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-2-28 15:00
我反而觉得飞控出问题的几率不大..赌转或者动力虚倒是很有可能....如果是传感器问题..从日志来说不应该是 ...

动力虚倒是神马意思?昨天下午的风确实是比较大的 接近5级阵风了的 难不成跟天气有关系?我的飞控已经拆下来了现在通电来看 飞控正常得很 还能解锁 也没错误提示。。。。。
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发表于 2015-2-28 15:00 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-2-28 14:18
FY650 中心板空间不够了 4只电调塞不进去了 而且铂金30A 用6S电池 没有风冷 可以煮鸡蛋 放在臂上 如果不 ...

我反而觉得飞控出问题的几率不大..赌转或者动力虚倒是很有可能....如果是传感器问题..从日志来说不应该是现在看到的结果..

51
发表于 2015-2-28 14:26 | 只看该作者
lz电调放在电机底吧,我按原版安装在上,这个没那么易炸坏




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