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V262升级到APM的试验 (更新:载重测试)

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楼主
发表于 2014-5-24 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 3dbuild 于 2014-9-8 13:08 编辑

V262价格便宜,载重量大,不过其原配飞控功能非常少,通过升级为APM飞控,有潜力成为一个经济适用FPV载机,实现气压定高,GPS定点,多航点自动飞行,自动返航等功能,同时保留V262超级耐摔的特点

第一步,选择遥控器

遥控器选择了这个7通道2.4G,是现在网上最便宜的,连接到APM上使用正常,通道5是一个2段开关,只能切换2个飞行模式,校准遥控器时,发现这个遥控在大行程模式,向右打到最大,经过1秒多时间后,输出会自动回复到中点,而这时摇杆还在最右的位置,这样就造成APM不能解锁电机,改成小行程模式,重新校准遥控器,就没这个问题





第二步,驱动V262的碳刷电机


经过初步研究,APM飞控不能直接驱动碳刷电机,要接一个有刷电调。为了达到***调节姿态的要求,APM的电调刷新频率远超过一般市面上电调的50Hz,最高是490Hz,我把刷新频率设置为300Hz。要达到这个响应速度和更轻的重量,准备自己做一个电调,用的材料是AVR-E微型功能板,和上次改造H107C的有刷驱动板
把APM解锁后,测试推油门,APM输出标准的RC控制信号,周期是300Hz,油门最小时脉冲宽度大约1000uS,油门最大时脉冲宽度大约2000uS,4个电机都是这样的信号。搞清楚这个后,只要用AVR-E的ATTINY13A接收控制信号,按(1000,2000)的范围,转换成analogWrite的PWM输出范围(0,255),就可以驱动电机。Arduino的PWM频率是490Hz,刚好是APM控制信号的最大频率,如果能修改APM程序,把APM的电调输出范围从1000uS - 2000uS,改为0uS - 2000uS,就可以省掉AVR-E,这个要再看看程序
















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沙发
发表于 2014-5-24 00:55 | 只看该作者
厉害
3
发表于 2014-5-24 00:59 | 只看该作者
mark
4
发表于 2014-5-24 01:05 | 只看该作者
学习
5
发表于 2014-5-24 06:01 | 只看该作者

6
 楼主| 发表于 2014-5-24 11:39 | 只看该作者
查看APM的电调输出函数,找到了调节脉冲宽度的地方,在 ardupilot-master\libraries\AP_HAL_AVR\RCOutput_APM2.cpp 里面有一个constrain_period函数,这个函数负责检查PWM输出值是否在最大和最小值之间,输出结果将送往AVR的PWM发生器。只要修改这个函数,把1000-2000范围的输出,重新映射为10-2000的输出,配合490Hz的输出频率,就可以实现 0 - 100%的PWM调制输出,直接驱动一个NMOS管控制碳刷电机,不需要电调了
下面是修改的地方




修改后还要把APM的MOT_SPIN_ARMED参数改为不转动,这样在解锁后电机不会慢速转动


改动后,油门在最小位置时的情况



改动后,油门稍微推高离开最小位置时的情况




改动后,油门在中点时的情况




改动后,油门在最大时的情况



7
发表于 2014-5-24 11:55 | 只看该作者
好帖子,前排留名
8
发表于 2014-5-24 12:07 | 只看该作者

楼主真乃牛人也
9
发表于 2014-5-24 12:44 | 只看该作者
高手吖。   关注着
10
 楼主| 发表于 2014-5-24 17:38 | 只看该作者
继续查看代码,发现只修改了设置函数还不够,APM有读出油门的功能,可能是给OSD和地面站用的,需要把读油门的函数也对应改一下,否则读出来的油门数值是错的,按下面的方式修改读油门函数。刚才修改完成后,下载固件时,在243K的位置出现了校验错误,重新上电,拔插USB都试过了,还是不行,由此判断这个APM板使用了翻新的ATMega2560芯片,便宜没好货啊,X宝上还有真东西吗?把用不到的飞行模式对应的程序全部注释掉,编译完只有235K,可以顺利下载了




11
发表于 2014-5-24 21:48 | 只看该作者
没大明白是个什么情况的东西哦。

12
发表于 2014-5-24 22:05 | 只看该作者
顶贴支持!
13
发表于 2014-5-25 00:17 | 只看该作者
进展很快啊,祝你成功。

来自安卓客户端
14
 楼主| 发表于 2014-5-25 00:25 | 只看该作者
本帖最后由 3dbuild 于 2014-5-25 10:51 编辑

开始改造V262,完成设备连接

拆掉V262的主板,电机线剪断,重新压接2.54杜邦端子,套上塑料壳







四轴有刷驱动板上焊接排针,做好连接线,借用AVR-E板做了一个5V稳压电源给APM和接收机供电
四轴有刷驱动板详细说明在这里:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=913198&extra=
AVR-E详细说明在这里:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=801022&extra=




全部连接好是这样




整套设备通过一个7.4V电池供电,电池接到四轴有刷驱动板,再连接到AVR-E板产生5V稳压电源向APM和接收机供电,APM上的JP1用跳线帽短接,升级固件连接到USB之前,一定要把电池拔掉,否则两个电源会有冲突。APM输出4个电机的控制信号,分别用1条连接线连接到四轴有刷驱动板,驱动7413场效应管来驱动电机


地面测试运转

连接7.4V电池,打开遥控器,解锁电机,按着V262不让它飞起来,推油门,反应正常,电机的线性响应明显比V262的原装驱动要好。发现一个问题,在油门最低时,电机还在慢速转动,已经把APM设置为不转的,要再改一下程序,把PWM最小值调小一些


15
发表于 2014-5-25 05:57 | 只看该作者
没有任何意义,有刷的能飞几下子?
16
发表于 2014-5-25 12:23 | 只看该作者
看看技术贴

来自安卓客户端
17
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:24 | 只看该作者
本帖最后由 3dbuild 于 2014-5-25 12:29 编辑

调整了程序,现在油门最低位置输出几乎没有了,接电后电机有轻微电流声,不会转动
改动后,读取油门的程序在最小油门时有误差,现在不用OSD,先不改了




油门最低的输出




油门中点的输出




油门最大的输出,没有到100%输出,可以看出APM给自动稳定系统留下了一些油门余量








18
 楼主| 发表于 2014-5-25 12:47 | 只看该作者
yangkai_sz 发表于 2014-5-25 05:57
没有任何意义,有刷的能飞几下子?

只是玩一下,不是专业航拍,用了APM后可以定高和GPS航点飞行,不怕摔,这个还是很有意思的,使用N40电机的型号有V262和鑫讯x28,不带遥控的空机很便宜,特别是鑫讯x28,带遥控只要199,一个碳刷电机换一对碳刷只要6分钱,大约可以飞5小时, 这是无刷四轴体会不到的低成本飞行乐趣

19
 楼主| 发表于 2014-5-25 18:31 | 只看该作者
用3M双面胶 + 3mm厚的泡沫双面胶 + 魔术贴,把APM固定在机架中心,其他部件用电工胶带固定在机臂上,兴冲冲来到天台,第一次试飞,发现油门打到尽都飞不起来,想了想是不是太重了,把808二代取下来,再试,还是飞不起来,看来要继续减重,这个APM连接收机有这么重吗?还是电池没电?于是回来换电池,如果还飞不起来,准备把外壳拆了再试

换了电池再试,发现还是飞不起来,正迷惑中,忽然看到螺旋桨的转动方向不对,再低油门慢速看看,竟然4个螺旋桨都是反转的,把电机插头全部反插,正常了,可以飞起来了。不过有新问题,起飞离地后立即向后倒,打方向没有用

重新校准加速度计还是没用,看参数设置里可以把罗盘disable,于是关掉,关掉后发现不能解锁电机,地面站显示bad compass health,重新上电也不行,罗盘这么就坏了吗?想起刚才把罗盘disable,重新打开,上电又好了

向后倒的问题还没解决,按APM的帮助,用手拿着飞机,轻推油门,再打前后左右方向,竟然没有反应?切换到定高模式,打方向就有反应了,再切换回自稳,这时打方向就有反应了,这时可以飞起来了,虽然还没有V262原来的稳定,但只是参数的问题了,用APM的自动调节模式飞一次应该就好了。自稳模式起飞,不能打方向,可能是把某些模式的程序取消了的原因,再检查一下看看





20
 楼主| 发表于 2014-5-25 19:45 | 只看该作者
本帖最后由 3dbuild 于 2014-5-25 19:46 编辑

自稳模式成功了,自稳模式下起飞后向后仰,和操作没反应的问题,原来是油门不够大,油门到一定程度后,操作就有反应,使用自动调参模式飞行了一次,PID参数全部自动调好,现在很稳定,和V262原来有点飘的状况完全不同,感觉很稳定很好操作,下一步测试定高模式

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