本帖最后由 steel2711 于 2013-1-14 23:09 编辑
TB买的。等了一个月才到货。物流自提,找了个小卡车去拉的,总共227公斤,0.97立方米的木箱,拆开了之后用绳子捆了生拉硬拽4个人折腾半小时才搬进家里的琴房,累的浑身出汗。就算木箱27公斤,机器+电控箱也有200公斤重。机器,运费,二手电脑,百分表,蛤蟆夹等差不多花了1万块钱。行程3040,Z轴行程17cm。由于我主要用它干木头,所以没买上银方轨的,用的是20带座圆轨,但是圆轨天生精度不高就没办法了(带座圆轨比不带座的光轴结实很多也没有贵多少钱,所以我觉得DIY雕刻机真没必要用光轴的)。机架上使劲的地方都是铸铁和SDK11合金钢制作的。搜了下SDK11合金钢,好钢呀。 主轴是 1.5kw水冷,空转声音好小。水泵就嗡嗡响烦人了,就把冷却液盒子放在旁边的小柜子里,声音小了些,用的是 2年多以前剩下的汽车防冻液。 X轴和 Z轴步进 电机是 57的, Y轴步进电机由于台面很重好长的感觉,雷塞驱动。当然了,都是新的,不是洋二。电控箱也漂亮,电线管子品质也不错。 标配工作灯,挺好的。铸铁机身刷的黄色油漆倒也挺好看 运输的时候主轴是顶在台面上的海绵上的,避免晃动。台面厚3cm,3个T槽,磨床磨平的,涂了机油,擦了好久才擦得差不多。
线切割的主轴夹,很结实的感觉。
Y轴步进电机,很长,动力自然比57的大。毕竟台面好重的,有28公斤。
配的水箱碎了,可能是太冷了,颠簸碎了。
重新买了个水箱。绿色的防冻液,壳牌的。加汽车防冻液的好处就是不生细菌,不发霉,挥发少,自然冷却效果就好。汽车2,3年才换一次。这个做好防尘,2,3年也没问题。呵呵。
不幸的事情发生了,第二天开机居然有些漏电,摸起来发麻。上网搜了下,主轴漏电可能性大。就把主轴电缆拔下来,发现露出了一些铜丝。开机用万用表测量了一下铜丝的电压,居然有大概110V的电压,应该是铜丝把电接到机架上的。
剪不干净。
用胶布包起来。
用万用表测量下电压。不插主轴电源插头,台面电压不到20伏。
插上主轴电源插头,台面电压40多伏,不觉得麻手了,暂时搞定。慢慢思考下怎么给机身接地线。不知道直接接到插座的地线插孔行不行。
测量下机器的整体刚性。装上直径22mm的平底铣刀,用手指使劲推拉主轴,百分表指示铣刀的移动不超过0.10mm,干木头没啥问题了。当然了,有个弹簧秤最好了,定期测量一下,就可以知道机器的精度如何,轨道的磨损程度什么的。
把百分表固定在主轴上测量台面跳动,大部分都在0.10mm以内,但是台面右边大概6厘米的部分高出了0.20mm的样子。由于台面是平的,TB老板判断是X轴轨道的问题,不够直。我也懒得调整了,不用那个地方就是。 接下来就是我最关心的主轴垂直度的调整了。以前不懂的时候,买过铝板的光轴雕刻机,玩了一个月才发现铣刀在X方向偏了N多,偏的太多,得重新换个板子打孔才行。心寒呀。 为了把百分表装在主轴上,花了几十分钟心思。用过去做东西的废旧木地板做的。木地板用15mm的开孔器钻孔,套在主轴上,用主轴的螺帽拧紧就把木地板固定在主轴上了。百分表的两根杆子夹在两块木地板中间,搞定。调整主轴轴心和百分表的距离为13厘米的样子。
经过测量X轴右边比左边高了大概1.68mm,挺多的了,网上搜了下,加工金属的机床30厘米的距离内要小于0.03mm。我没有那么高要求,13厘米的半径差别在0.2mm内我都能接受。Y轴里面比外面高了大概0.16mm,把主轴往下按,就会小一些。猜测是运输的时候主轴下面顶着海绵造成的误差,慢慢使用,主轴往下坠,应该越来越小。而且调整Y方向要加垫片,太麻烦,误差也不大,决定先不调整。 调整X方向主轴误差挺简单的,把固定主轴夹头的板子上的四个螺丝拧松大半圈,把主轴右边往上抬,看着百分表指针的变化,然后拧紧螺丝,测量。因为四个螺丝的下面都有弹簧垫,所以拧松大半圈,主轴不会因为重量往下掉,用手扳却可以进行调整位置。运气挺好的,第二次拧紧螺丝测量居然发现X轴左右误差居然只有0.03mm了。Y方向误差没什么变化。OK。
很多商业雕刻机的台面都有挡屑板,用来挡碎屑。我就找了个纸箱来做这个挡屑板。巧的很,随手拿的纸箱尺寸就是30*40的,和台面大小正合适。用强力磁铁把挡屑板吸在台面上,方便拆卸。搞定。强力磁铁容易摔碎,用透明胶带包裹了一层。
机器调整差不多就这样了。可以加工我喜欢的小玩意了。
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