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无线遥控和线操纵混控的方式

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楼主
发表于 2006-10-13 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式





无线遥控和线操纵混控的方式
1:图(1)动力系统采用华迈天使滑翔机(该机起飞重量295克)上使用的,180马达(32克)+2.9:1的标准减速器+6x3直驱桨,给180马达外表粘了一个削制的泡沫外套,这样180马达的外形体积和原配380马达基本一样,便于固定马达
2:电调和接收机(华迈小天使滑翔机配的)是一体化的,5克左右,最大电流5A,3通道
3:舵机为华迈9克 50BB舵机,用热溶胶粘在机身里
4:原配380马达重量68克,计算下来新动力配置下的起飞重量和原来基本一样。
5:采用这种方式可以在任意时刻较精确地控制升降舵,克服线操纵在这点的弱点;同时又利用了线操纵中电池不在机身里,以及用线控制飞机转圈的特色和优点
6:现在担心的是螺旋桨的转速不知是否够,昨天试验了一下,感觉拉力要稍微小些
7:图(2)是直接用原配的380马达和6X4桨,另外增加了接收机、调速器和9克舵机,飞机重量增加30克,不知是否能飞起来

[ 本帖最后由 wzh 于 2006-10-13 23:04 编辑 ]

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沙发
 楼主| 发表于 2006-10-16 09:24 | 只看该作者
我把空中战士改成“混控”方式后,上个周末(10月14日和15日)用原配380动力飞了一下,情况如下:

1:可以飞起来(用3S 2200mah 11。1V,充满电时电压12.56V),但动力不足,飞的不高,速度比较慢,飞2次就螺旋桨转速就不够啦,估计是在电调和舵机上产生的压降造成,未改装的飞机是没有这些压降的;
2:空中飞行中对升降舵的操控要比线操纵好的多,任意时刻都可以操控;
3:降落时用电调控制螺旋桨成小动力,平稳降落, 落地后关闭动力拉住升降舵滑行(怕飞机“磕头”)。
3
发表于 2006-10-16 12:32 | 只看该作者
有想法
呵呵
4
发表于 2006-10-16 12:58 | 只看该作者
180 直驱, 可以飞重 350 克以下的飞机.
5
发表于 2006-10-16 19:35 | 只看该作者

这还叫线操纵特技吗?

:em04: 我还以为要怎么改呢?
老大,连线操纵的概念都改没了啊!
2B项目是用手把操纵钢丝(或导线)带动升降和副翼做出特技动作的!
这样改后应该叫线拽式无线电遥控飞机!
感觉飞不丢:em15:

[ 本帖最后由 dqmfly 于 2006-10-16 19:38 编辑 ]
6
发表于 2006-10-16 20:45 | 只看该作者
董老师够幽默啊哈哈!
7
 楼主| 发表于 2006-10-17 10:30 | 只看该作者
我们的出发点不一样,我这样改只是一种爱好和兴趣,想在任意时刻控制水平尾翼,并加长拉线。不挑出线操纵的观念,就无法实现上述目的,没有参加比赛的意思!

如果一直局限在线操纵的概念不进行更新,创立一些吸引人的亮点,如何能吸引更多的遥控爱好者关注和加入线操纵??
众所周知,现在玩遥控飞机的爱好者远多于线操纵,如何把遥控爱好者吸引到线操纵来,这也是一种尝试。


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原帖由 dqmfly 于 2006-10-16 19:35 发表
:em04: 我还以为要怎么改呢?
老大,连线操纵的概念都改没了啊!
2B项目是用手把操纵钢丝(或导线)带动升降和副翼做出特技动作的!
这样改后应该叫线拽式无线电遥控飞机!
感觉飞不丢:em15:
8
 楼主| 发表于 2006-10-17 10:35 | 只看该作者
上周因为发现动力不足,因为在电调、舵机、接收机上有压降,使得实际飞行时马达工作电压偏小,

昨天晚上把2组7.4V 1500mah 15C的锂电池串联,电压为16.68V,原来用2200mah 11.1V 15C,电压只有12.56V,测试马达的转速在1/2多油门处,转速达到8400左右,5米拉线有点热。估计拉线再加长2-3米也能保证马达转速超过8000。

今天早晨去试飞,动力很充足,但老是出现波浪式前进的现象,是不是头偏轻?无线遥控飞机出现这种情况就是头偏轻的原因,哪位高手给指点一下,谢谢!
9
发表于 2006-10-17 19:33 | 只看该作者

7.4V 1600mah 15C的锂电池和无刷飞!没出现松线问题!

比赛的时候飞了4分钟!还做了几个特技!
今天早晨去试飞,动力很充足,但老是出现波浪式前进的现象,是不是头偏轻?无线遥控飞机出现这种情况就是头偏轻的原因,哪位高手给指点一下,谢谢!
这种情况一般是操纵和重心的问题!重心偏后就易波!
10
 楼主| 发表于 2006-10-18 09:17 | 只看该作者
谢谢指导! 我以后再把重心向前调一下,试一试。
我用的是原配的有刷马达380马达+6X4,油门开到1/2多,螺旋桨转速已经超过8400,对普通飞行动力已经足够啦,没有用无刷马达。
原来用11。1V 2200mah 的锂电池做电源(充满电是12。56V),发现马达上的工作电压比较低,螺旋桨转速不够,只好把2组1500mah 7。4V锂电池串连,提供16。68V的电压。
用这样的高压后,估计原来5米拉线加长2-3米没有问题。

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比赛的时候飞了4分钟!还做了几个特技!
今天早晨去试飞,动力很充足,但老是出现波浪式前进的现象,是不是头偏轻?无线遥控飞机出现这种情况就是头偏轻的原因,哪位高手给指点一下,谢谢!
这种情况一般是操纵和 ... [/quote]
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