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自制数字伺服控制器(2011/11/27更新)

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楼主
发表于 2011-11-26 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式






呃。。因为拍视频的时候我一个手拿着舵机一个手拿着相机拍摄,所以无法再串口输入角度或者调节电位器来控制角度了。。

Q:为什么要拿起来又放回去呢?
A:我对编码器的设置是在没有信号的时候(即磁钢拿走,霍尔整列识别不到变化)时自动将当前的值设定输出为-4,这个时候PID运算时U(t)值便不断累积,电机控制信号输出导致电机转动。当电机放回后,重新输出当前的角度值,U(t)变化后重新输出使电机往正确的角度运动。

[ 本帖最后由 i3water 于 2011-11-27 14:47 编辑 ]

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沙发
发表于 2011-11-26 22:10 | 只看该作者
:em26: 顶,继续
3
发表于 2011-11-26 22:17 | 只看该作者
:
    过冲抖舵,PID部分还需要完善。
4
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:18 | 只看该作者

回复 藤椅 aydali 的帖子

嘿嘿,是的,初始测试刚刚成功。接下来是完善pid,p i d三个值我都给的比较低,所以整定不是很好,一下就过冲了。
5
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:20 | 只看该作者

回复 沙发 yanghaoxin314 的帖子

也期待懒猫的不断更新
6
发表于 2011-11-26 22:37 | 只看该作者
历害
7
发表于 2011-11-27 10:41 | 只看该作者
不错,关注中
8
 楼主| 发表于 2011-11-27 14:47 | 只看该作者

PID参数调整,抖舵情况有所改进。
9
发表于 2011-11-30 22:07 | 只看该作者
太厉害了。。。:em26:
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