5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
查看: 6560|回复: 30
打印 上一主题 下一主题

抛弃250从PCB开始打造自己的110小穿越……持续更新……炸鸡视频

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-1 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 joyrus 于 2017-6-10 10:41 编辑

第一次试飞视频!

[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgxMTkxNTM0OA==.html[/media]

定高测试视频,最后失手炸鸡鸡!

[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgxMjAzMzk0NA==.html[/media]

后续更新请移步15楼之后。


废话不多说了,写飞控代码有好一段时间了。

直接用PCB做机架,上图。


PCB正面放6轴传感器,反面放MCU,额外加了一个气压计,后续做定高用。




电机装上看看先。



补充一个之前做验证的机架照片,因为用气压计做定高所以上面放了一块海绵。



6/2 板子焊好了,测试了一下,担心的事情还是发生了,我用的是高速空心杯电机,带parrot的那种螺旋桨转速佷高,1.2mm的板子振动太大了,割了几个小边角料当加强筋就好了很多,但是振动确实还不小,看来只能另外再画一块pcb当飞控用了。










欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2017-6-1 18:29 | 只看该作者
能编代码的对我来说都是高人,顶起!
3
 楼主| 发表于 2017-6-1 19:21 | 只看该作者
zjs13588 发表于 2017-6-1 18:29
能编代码的对我来说都是高人,顶起!

感谢童鞋们的支持!明天焊PCB板!

4
发表于 2017-6-1 20:33 | 只看该作者
得多备些电机
5
 楼主| 发表于 2017-6-2 08:01 | 只看该作者

确实,当时做验证机的时候调试翻滚特技,炸的那个是昏天暗地的!废掉我二三十个电机,无数螺旋桨!

6
发表于 2017-6-2 08:44 | 只看该作者
期待无刷版本。。。
7
 楼主| 发表于 2017-6-2 09:14 | 只看该作者
felix727144 发表于 2017-6-2 08:44
期待无刷版本。。。

我先把有刷的搞好,很快的,努力焊板中……

8
发表于 2017-6-2 09:18 | 只看该作者
joyrus 发表于 2017-6-2 09:14
我先把有刷的搞好,很快的,努力焊板中……

厉害厉害,要带电流电压监测,osd
9
 楼主| 发表于 2017-6-2 09:38 | 只看该作者
felix727144 发表于 2017-6-2 09:18
厉害厉害,要带电流电压监测,osd

电压检查有的,电流监测就没有了,电流这个应该没有必要把?

osd还真没有设计进去,我的想法是osd可以在摄像头这里实现,毕竟如果没有摄像头也做不了fpv飞行,那么osd的就无所谓了,个人理解!

正在努力焊板中………………


10
发表于 2017-6-2 10:19 | 只看该作者
joyrus 发表于 2017-6-2 09:38
电压检查有的,电流监测就没有了,电流这个应该没有必要把?

osd还真没有设计进去,我的想法是osd可以 ...

穿越来讲电流检测确实没多大必要。摄像头上贴osd也可以,但是焊在板子上走线应该更少吧。

osd可以显示电压,信号强度,看比赛那帮人貌似都有osd,其实也不是很有所谓的哈,尤其看到电池电压瞬间很低的时候,其实还有很多电,你说是回家还不回家

11
发表于 2017-6-2 10:24 | 只看该作者
{:1_45:}
12
 楼主| 发表于 2017-6-2 12:27 | 只看该作者
felix727144 发表于 2017-6-2 10:19
穿越来讲电流检测确实没多大必要。摄像头上贴osd也可以,但是焊在板子上走线应该更少吧。

osd可以显示 ...

瞬时电压降低的时间是很短暂的,可以通过滤波器来滤除的,这个不用担心的。

13
发表于 2017-6-2 13:03 | 只看该作者
joyrus 发表于 2017-6-2 12:27
瞬时电压降低的时间是很短暂的,可以通过滤波器来滤除的,这个不用担心的。

可能我想表达的是有些电池内阻偏大的情况,带负载时会显示电压很低

14
发表于 2017-6-2 14:26 | 只看该作者
,手绘电路版啊!
15
 楼主| 发表于 2017-6-3 10:59 | 只看该作者
全油门电机转速很高,机架强度不够,所以之前有尝试加强筋的方式,测试情况还是不满意。

仔细观察后发现应该是电机上端没有固定点,无法固定振动的电机,如果可以固定好应该就可以解决这个问题了!

为了让电机在上端有固定点,我废了一块pcb只取4个机臂的部分,用来独立固定电机的上端。今天再测试是否还有振动。






16
 楼主| 发表于 2017-6-7 18:03 | 只看该作者
哈哈哈~~~~~单独画的飞控PCB板回来了,今晚加班焊板子喽!

35mmx21mm板子上包含了4个直流电机驱动,2.4g接收机,mpu6500,气压计,电压监测,重量很轻。



17
 楼主| 发表于 2017-6-8 11:43 | 只看该作者
飞控搞定了!

嘿嘿~~已经试飞成功!晚些时候上视频。



中间夹层正好放电池,可以放各种宽度的电池。



为了尽可能避免振动,把原来设计在飞控PCB上的传感器独立出来,另外安装在一个小PCB上下面在贴个1毛钱的硬币,这样可以加大抗震能力。

因为有气压计所以上面覆盖率了黑色不透光的PVC+个薄薄的海绵过滤气流的影响。




18
 楼主| 发表于 2017-6-8 18:27 | 只看该作者
已上传试飞视频。
19
发表于 2017-6-21 17:27 | 只看该作者
太厉害了~
20
发表于 2017-6-28 03:20 | 只看该作者
论坛高人就是多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表