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本帖最后由 sunewei 于 2014-1-9 10:27 编辑
买了个廉价的QQ飞控装机测试,正好手头有一个闲置的四轴机架,电机已经装好,也有焊接好的四轴用硅胶线,于是晚上焊接了一下电调、香蕉头,今天上午上电调试装桨,及试飞,一次成功。
配置如下:
飞控:QQ Super(支持I4、X4、I6、X6模式)
机架:拆掉小斯云台的四轴机架,轴距680
电机:朗宇2216kv650多轴用无刷电机x4
电调:大疆30A无刷电调x4
螺旋桨:1047正反桨
电池:4S4300mah锂电
遥控器:天九1发射、天六2.4g接收
装机时有点小插曲,因为大疆飞控都是独立供电,所以大疆电调都没有BEC,所以接好线以后上电没反应,捣鼓了好一会才意识到这个问题,没办法只好找来一个好赢天行者40A电调加一个1500mah3S锂电单独给飞控和接收机供电。校准遥控器中心点,校准传感器,感度旋钮放在中间位置,OK,上电测试,指示灯显示正常,螺旋桨转向正常,楼下试飞,2V童鞋首飞一次成功。原来还担心出状况,1047正反桨只剩两对了,还是临时凑出来的,正桨好说,还有一些,反桨最后两只。。。现在看担心是多余的了。
飞行很平稳,稍微有一点漂移,通过控的微调修正圆满解决,可以做到脱控悬停,感度旋钮放在中间位置,操控比较跟手,打杆反应灵敏。很适合练习多轴飞行器的全手动飞行(此飞控可支持六轴)。
暴力飞测试视频来了,1分04秒躲避行人,大幅摆动后迅速恢复自稳,机身摆动幅度超45度,油门反应迅速,各个方向打杆响应迅速,QQ飞控表现的相当不错。
继上午在楼下首次试飞成功后,为进一步测试,下午来到空旷的飞场,首先,还是测自主稳定性,油门解锁、起飞、悬停,通过调节控的微调很容做到脱控飞行,因为没有GPS定位,稍稍有一点点漂移,但是姿态和方向锁的稳稳地,丝毫没有机身摆动和转头现象,QQ飞控做到这步已经让我们小小吃惊一把了;接着是***飞行,猛推升降杆,飞机***前飞,在视频里可以看到姿态、方向依然保持的很好,因为没注意前方的女行人,飞手在得到提醒后实施紧急避让,升降杆猛向后拉,因为比较突然,同时也打了副翼,飞机大幅前后左右晃动了几下,目视机身摆动幅度超过45度,然后迅速恢复稳定平衡姿态,这个突发的情况很好的反映出QQ飞控出色的自稳能力,这次我和小伙伴们都震惊了。。。飞回身边继续大幅度打杆,飞机做出响应动作后均迅速恢复稳定;然后油门***变化,飞机的响应速度相当快。
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