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电机KV值不一致对多轴飞行器的影响及应对策略

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发布时间: 2014-5-4 23:27

正文摘要:

本帖最后由 一丁 于 2014-5-7 11:32 编辑     这段日子,模友们常把我之前的一个老贴给顶了起来,作为一个玩多轴的老手(绝对不是高手,只是玩得久一点而已),也没给新手们什么帮助,觉得有愧。今晚抽 ...

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dongsir55 发表于 2023-2-20 14:51
一丁 发表于 2014-5-5 08:35
不是邻的正反转的电机kv尽量一致。
四轴的话,两组对角线电机kv差异大点是可以的,可以有效防止过载自旋 ...

因为电机损毁的原因,又想玩飞机,我用了一个相差500kv的电机放四轴的一轴上, 结果成功又损失了一只桨叶

欢迎继续阅读楼主其他信息

ancky 发表于 2014-9-23 09:28
技术贴,收藏!

刚哥1 发表于 2014-9-14 11:15




学习了{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
zhuming0481 发表于 2014-9-14 10:38
shijiamoni 发表于 2014-5-7 11:48
lz。我想你应该仔细看看30楼的图片,为什么人家也是1357和2468偏差出来了,你自己的你是说好巧,难道别人也 ...

不是正反的问题,是飞越折叠桨质量不好,正反桨推力不一致

默然 发表于 2014-9-14 03:37

wojiaokunge 发表于 2014-9-11 14:00
不愧为将,对什么事情都有很专业的分析与看法。学习ing
shijiamoni 发表于 2014-5-7 14:28
luowbyc 发表于 2014-5-7 11:49
求6个电机的KV实测数值,我想知道差异到底能有多大,这样的数据我没机会测到,多谢了

不会超过0.5%

god123dna 发表于 2014-5-7 14:00
收藏啊,精辟。。。
来自安卓客户端
luowbyc 发表于 2014-5-7 11:49
本帖最后由 luowbyc 于 2014-5-7 11:51 编辑

求6个电机的KV实测数值,我想知道差异到底能有多大,这样的数据我没机会测到,多谢了

shijiamoni 发表于 2014-5-7 11:48
lz。我想你应该仔细看看30楼的图片,为什么人家也是1357和2468偏差出来了,你自己的你是说好巧,难道别人也这样你也要用好巧来解释吗?30楼就是用了两种桨,而我得出的结论是一种桨的正反效率区别不大,而折叠桨,区别就是很大的
一丁 发表于 2014-5-7 11:36
luowbyc 发表于 2014-5-7 11:28
另外,根据输出图真能判断电机的KV差异?我又开始怀疑了,因为你的依据是根据不完美平衡的机器输出的图来判 ...

我只能告诉你,没错,我的曲线差异与电机KV值差异完全对应,与转速仪测量的结果一致。另外,你怎么知道的机器不完全平衡?

luowbyc 发表于 2014-5-7 11:28
另外,根据输出图真能判断电机的KV差异?我又开始怀疑了,因为你的依据是根据不完美平衡的机器输出的图来判断的,这个会不会对你的判断造成重大影响?
luowbyc 发表于 2014-5-7 11:22
一丁 发表于 2014-5-7 11:01
你忽略了本贴的一个基本命题假设,本命题讨论的是电机KV值不一致对多轴飞行器的影响及应对!在论述中已明 ...

哦,原来是在绝对水平的情况下来探讨这一问题,如果是这样,确实,经过这样配对的机器绝对是完美的机器。
但我觉得,一般情况下,不水平对机器的影响远远大于KV差异对机器的影响,你那两张图还不能说明是电机配对后改善的结果,因为负载的变化对结果影响很大。
根据输出图奇偶的差异,可能更容易分析出电机座向哪一边不水平,调整这一边的水平,对机器的改善更加立竿见影。我建议把功夫花在更有效的地方,至于电机配对,追求最后1%就完美的人可以继续。

还是赞赏楼主勤于思考的精神,毕竟,KV的差异是我没关注到的。


一丁 发表于 2014-5-7 11:01
本帖最后由 一丁 于 2014-5-7 11:02 编辑
luowbyc 发表于 2014-5-7 10:58
楼主的判断可能有问题,来探讨一下。
两家的图都出现了奇数组和偶数组有明显差异的情况,而装电机的时候, ...

你忽略了本贴的一个基本命题假设,本命题讨论的是电机KV值不一致对多轴飞行器的影响及应对!在论述中已明确排除电调、桨、电机安装不水平等其他因素的情况下来讨论的,我还要解释么?


borneol 发表于 2014-5-6 16:43
shen4157 发表于 2014-5-6 16:05
用云台视角飞手动,这真是太NB了!让alan盯着云台画面,他估计也飞不了啊,看姿态线没有条件反射。你的六 ...

小六轴留着玩。。。大六轴正在出售中。。。~~

shen4157 发表于 2014-5-6 16:05
borneol 发表于 2014-5-6 15:14
1、电机座用调直升机的数字螺距尺与中心板跳频。

2、电机曲线图首先是用炸过APC桨测试得来的,其实是 ...

用云台视角飞手动,这真是太NB了!让alan盯着云台画面,他估计也飞不了啊,看姿态线没有条件反射。你的六轴大,早就可以上单独摄像头啦,iosd可以空中切换的。飞的时候看摄像,拍的时候看云台。我是机子小,所以没办法。

你的电机和电调还是需要重点关注下,怕有什么暗伤。还有你的六轴机架多少钱,卖吗?嘿嘿

lzhzyyyh 发表于 2014-5-6 15:55
严重表杨技术帖。强力学习中!
borneol 发表于 2014-5-6 15:14
本帖最后由 borneol 于 2014-5-6 15:17 编辑
shen4157 发表于 2014-5-6 14:57
潜水多时,上来冒个泡。看到台球侠从naza入的四轴坑,现在已是高大上的六轴配wkm,又经历了炸鸡,狗思歪 ...

1、电机座用调直升机的数字螺距尺与中心板跳频。

2、电机曲线图首先是用炸过APC桨测试得来的,其实是经历了WKM傻逼炸鸡,电机已经返厂修过,5号电机甚至明显过高,飞行后温度也高。。。多轴电机,我感觉只要炸过,就很难回去原来的状态了。
六轴没炸过之前,曲线也是很规矩的。

不过最终的结论是,精度高的APC桨,升力差异会小很多。

经历过H3-2D各种傻掉以后,我才安装的单独摄像头。。。之前也是只看云台视角飞。飞控傻掉以后其实是纯粹靠着IOSD的姿态参数和回家角度返航。





shen4157 发表于 2014-5-6 14:57
borneol 发表于 2014-5-6 10:00
整好手里换桨可以测试,同一个机架,完全相同的负载。。。 楼主有什么看法。要实践我就马上实践。 ...

潜水多时,上来冒个泡。看到台球侠从naza入的四轴坑,现在已是高大上的六轴配wkm,又经历了炸鸡,狗思歪等事件,真是感叹造化弄人啊。更有sb-dji的网站,好似经典。

台球侠还在继续坚持多轴fpv,想来请教几个问题:1.请问你的碳管电机座如何弄成水平的?我用水平泡还是不靠谱,可能本身精度不够。现在始终左右打杆声音不对,感觉还是电机座不水平。不过看了你的电机曲线图2,似乎135电机和246电机也有明显的输出差,是否也是这个问题,你准备怎么处理?

2.请问你飞fpv的时候是否用单独的摄像头视角?由于我是xa650四轴,机子较小,没什么空余地放摄像头,只能用云台视角fpv,大部分小四轴大家也都是这样操作的,可我总觉得机架的晃动被过滤掉了是见很危险的事情。请问你的是如何操作的,我看你之前六轴好像失控切手动救机的时候用的云台视角飞的,实在是佩服的五体投地,本身fpv飞手动就比飞直机难,再用云台视角飞,真是不可思议了,请问你是用云台视角看姿态线来操控的吗?

borneol 发表于 2014-5-6 10:00
本帖最后由 borneol 于 2014-5-6 10:02 编辑

整好手里换桨可以测试,同一个机架,完全相同的负载。。。 楼主有什么看法。要实践我就马上实践。。。
APC1540



飞越1552折叠桨




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