本帖最后由 机肉先生 于 2015-4-10 23:10 编辑 ![]() |
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试了下我的 |
对于我们这样的电子盲来说还是直接买个双流波好了。。。。 |
zdp 发表于 2015-3-15 08:42 ![]() |
机肉先生 发表于 2015-3-15 02:43 ![]() |
zdp 发表于 2015-3-15 01:23 更正下 应该跟电位器没有关系 就是板子的问题啊··· |
机肉先生 发表于 2015-3-15 00:52 ![]() 看第一版和第二版的电路板,只是增加了两个按钮开关,应该不会差别太多 |
学习中! |
zdp 发表于 2015-3-14 19:17 我把机械电位器接上2.4G控主板后 测试结果是 又回到解放前 看来不止是电位器的原因啊·· 这跟2.4G控 主板也有关系 |
zdp 发表于 2015-3-14 19:17 对啦,说一下,我的2.4g恒龙控改装了2节18650电池供电,空间正好放下,虽然是3s也可以,但是2s就足够了,用2s锂电低压的时候,控的灯会闪烁,到时充电即可。 |
机肉先生 发表于 2015-3-14 13:47 经实验 可以接上使用个,我的2.4g控是第一版的,看楼主是第二板的。 接头是一样的,插上即可~很简单 ![]() 没有装车的测试了一下,感觉推动转向的时候电机加速还是很平稳的,没有猛地加速 ![]() 这就是那个微小的摇杆电位器,手感很差,很硬。航模遥控器里都没人用这个东西 ![]() 第三版的控可能比较难更换了,电路板是一个L型的大电路板。(图片来自勤奋好学的要当爹的某同学,在此表示感谢~) 第一张图上,中间大黑方块的电路就是那个主控,第二张图上带着天线的那个小绿板就是2.4g发射板,可以看出恒龙的改进方法就是省料、集成 ![]() ![]() 其他等待楼主测试啦,看AM控和2.4G控的内部空间,转移过去是很简单的,因为外壳是一样的…… |
zdp 发表于 2015-3-14 12:27 微型一体化修、换或改动起来比较麻烦。 |
AM控的也顶一下,没原厂2.4G控,我M41A3猛犬玩着还行。![]() |
zdp 发表于 2015-3-14 12:43 如果你把晶振控主板接上2.4g电位器,依然可以实现混控功能,就能认定2.4G程序问题了 怎么接? |
继续围观啊 |
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机肉先生 发表于 2015-3-14 10:31 10楼的问题是这个:感觉这不就成了不是比例通道变成开关通道的感觉了?这个问题是纯遥控器问题还是电路方面改了? 这个嘛 应该说两者是一样的结构,恒龙越来越简化电路和机械结构,还有把AM发射换成了2.4G发射而已,在2.4g的遥控器和电调里都有一个小板,那个小板就是2.4g的电路模块。 至于比例通道这个问题,不知恒龙的程序怎么设置的,是无极变速还是定了几个区间,我感觉像是定区间了,因为换别的电调,和单独的2.4g航模板控的时候,轻推摇杆电机会出现吱吱声,恒龙就不会有,说明输出的电压不是线性的,可能直接就是10% 20%这样增加的(具体可以连接万用表测试,暂未测试~)。 下面这个东西是恒龙2.4g的主控芯片,里面还有对码信息的存储。工作过程应该是推动摇杆,返回电阻,程序计算后,发出2.4g信号,接收板接收后,交给电调主控,控制电机转动。 ![]() 如果各种推断正确的话,并且恒龙的混控程序无缺陷的话,导致转弯猛冲出去,或者操作不顺的情况有可能就是那个微型摇杆电位器造成的。 |
hangzhou163 发表于 2015-3-14 10:06 对的,就是这个意思,机械结构是一样的,只不过一个复杂点、大点,一个微型一体化了 |
2.4G遥控搞个混控就能解决 |