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标题: 解决3G莫名抖舵问题实例 [打印本页]

作者: alvinzhou    时间: 2010-12-28 22:29
标题: 解决3G莫名抖舵问题实例
3G到手1个月,30多天完全在调试中度过,某次上天后尾巴间歇性抽筋,下来后卸掉大桨检查,我靠,4个舵机一起抖,排查排查再排查还是没有结果,减震已经作的很好了依然抖,今天总算是查出原因,(飞的是500,混控盒与大家一样,放在侧板上,连接传感器的数据线从外部折回机内的布线方式),因数据线离电机太近,受到干扰造成4个舵一起抖,改从外部走线后问题解决

以上希望对大家有用
作者: dgnc117    时间: 2010-12-29 12:41
没飞过3G不懂~
作者: 遛鱼将    时间: 2010-12-29 16:59
就算以后飞无副翼也不买3G。:em10:

不为别的就是讨厌那些牙托:em15:
作者: k7boy    时间: 2011-1-19 15:05
标题: 回复 藤椅 遛鱼将 的帖子
3g 还是 个 不错的 系统   lz只是讨论 问题
作者: grantlenzy    时间: 2011-1-21 14:04
标题: 回复 楼主 alvinzhou 的帖子
:em15:
作者: zntx1001    时间: 2011-1-27 01:23
MB 还可以。
作者: 顺德金城武    时间: 2011-1-27 10:28
山鸡是用来吃的不是玩的:em19: :em02:
作者: 彩云之南    时间: 2011-2-12 22:08
:em24:
作者: bennyhui1975    时间: 2011-2-16 21:38
:em15: :em15: :em15:




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